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标题: 也说BF20/D210贴塑,绝对罗嗦,不喜勿进 [打印本页]

作者: hxc1213    时间: 2010-12-11 01:06
标题: 也说BF20/D210贴塑,绝对罗嗦,不喜勿进
也说BF20/D210贴塑(帖子较长,暂时占楼予留,等全部发完会拆除空楼,斑竹见谅)
掐指算算买入D210和BF20已经快4年了,试车测精度配刀具做附件忙活过一阵,后来渐渐的偶然做些另部件外用得并不多,刚开始时那个热情早已归于沉寂.
最近开始考虑要D个能啃钢的小雕,在直接购买和自己D的选择中纠结好久,网络寻觅了好久没见有我心仪的产成品,稍大点的那个价位太高,家里也没地放,想想守着这2台工作母机干吗不利用呢?就BF20和D210的最大加工尺寸设计做个小钢雕了,决定完全自D!!!
考虑到要加工些大弧度几不规则形状零件以及那个BF20  X轴长距离摇起来那个累,由此萌生把BF20改数控的念头.同时把D210也一起搞了.改造第一步<贴塑>,第二步<自动走刀>,第三步<数控>.事情往往看似简单做来难,呵呵,下面的详细贴塑过程也许对有上述2机且尚未贴塑的同好有些参考.
  贴塑过程中好多地方是意想不到的,也没想象的那么简单,各位看官且看下面.
  采购完必须的素材后本着先易后难的的原则开始下手,BF20 XY轴先来,先拆了再说.

[ 本帖最后由 hxc1213 于 2010-12-11 01:33 编辑 ]
作者: hxc1213    时间: 2010-12-11 01:10
发觉拆得太过分了,已无法自宫了,只好复原XY轴.
先自宫Z轴塞铁,滑动面平行铣掉1.5毫米. 拆出Z轴塞铁,找几块铁条替代Z塞铁,定好Z轴位置,调整好Z轴高度(调整到利用Z微动够铣Z轴塞铁)后锁紧,,(16毫米铣刀伺候)后锁紧.注意BF20的所有塞铁滑动方向都是梯形的(厚度不等),尺寸并不规则,铣的时候必须在从厚到薄垫东西并打表找平.
先压两头铣中间,然后原地不动压中间再铣两头(期间有Y方向移动,松开Y轴后再锁紧).
问题来了,铣完的塞铁松开后居然弯了,原来是铣刀不够锋利和吃刀太猛了,没办法只好慢慢校直了,卡尺检查厚度,锉刀修正到相同厚度,.
拆出Y轴塞铁,Y轴用适当厚度铁片替代塞铁,调整好Z轴高度(调整到利用Z微动够铣Z轴塞铁)后锁紧,如法炮制铣Y轴塞铁.
Y/Z轴的塑带裁剪尺寸分别是20*200*0.5/20*260*0.5毫米,裁剪好的0.5毫米塑带和塞铁一起清洗去油,热风吹干.(待续)

[ 本帖最后由 hxc1213 于 2010-12-11 01:45 编辑 ]
作者: X机器    时间: 2010-12-11 01:24
坐板凳听讲!
谢谢楼主啦,正想贴塑还没敢动手呢
作者: hxc1213    时间: 2010-12-11 01:29
接上贴,继续
(, 下载次数: 92) (, 下载次数: 81) (, 下载次数: 68)
准备好C型夹/保险膜/方管/胶水

[ 本帖最后由 hxc1213 于 2010-12-11 09:51 编辑 ]
作者: hxc1213    时间: 2010-12-11 01:29
继续
下面进行X/Y燕尾贴塑.
其间发现Z轴电子标尺不正常,加工时照明困难,顺手修复标尺和加装照明.
电子标尺显示混乱,不能清零,按键失灵,换电池后无效,且看拆散后的图.
电子标尺修复过程忘记拍照了,具体过程是定栅流入油水后发生侵蚀漏电,撕去刻度贴面后清洁清洗,然后涂上502胶水再贴上刻度贴面,失灵的按键很难找到同样的替换品,只好拆开后清洁修复, 按键开关那个小啊!TM跟修钟表一样,老费眼神了.电子标尺修复完毕.
找到一个12V4A左右的电子变压器,权做Z轴照明电源及以后的主电机散热风扇用.找一个12V35W的牛眼射灯正好放入Z轴后面空挡.

[ 本帖最后由 hxc1213 于 2010-12-11 10:00 编辑 ]
作者: hxc1213    时间: 2010-12-11 01:29
继续
继续BF20X/Y燕尾贴塑,BF20的燕尾看似经过刮铲,其实非常粗糙,用好点的平板锉刀适当锉修(无把握者慎用),然后也是清洗去油热风烘干,裁剪好的塑带同样要清洗去油热风烘干,它们的塑带裁剪尺寸分别是:X轴平面部分30*200*0.5二条;斜面19*200*0.5一条,Y轴平面部分30*200*0.5二条;斜面19*200*0.5一条。XY轴同时进行贴,机座和工作台部分先敷上保险膜,刮胶贴上塑带适当碾抹后装上机座(Y轴),塞入临时塞铁后锁紧;装上工作台(X轴),同样塞入临时塞铁锁紧;尽可能压上重物,再次锁紧塞条,至此XY贴塑完毕,等待24小时。
BF20燕尾贴塑胶干后切除塑带飞边,清除多余胶水。
下面艰苦的事情来了,几乎疯掉,早忘了照相,只好口述了。
原来的燕尾虽然粗糙但好歹还断断续续磨合了4年,配合尚好,使用也无大碍。那知道贴完塑带后用红丹一抹,发现燕尾的平面和斜面全部不密合(配合面不平行),想起论坛高人曾经说过贴塑后必须研磨的话了,绝对的经验之谈啊,感慨。
没折,不会研磨也得磨呀,用山寨办法咯,下面是处理Y轴的经过,其他轴向如法炮制,先处理燕尾再处理塞铁。
抹上红丹燕尾装上机座靠紧(朝塞铁方向和向下用力靠紧)用力推动几下后拿下燕尾,找出高出的区域后用斜口刀少量刮去塑带(斜面平面都要处理),再抹红丹,再推,再刮塑带,如此反复N遍,直到抹上红丹推动燕尾后平面和斜面上的红丹基本均匀为止,此时已基本没了脾气。
找了一罐颗粒度大概差不多的研磨砂,用煤油调稀抹在塑带上,再将燕尾装上机座使劲来回推动,也是N次,期间不断将流出来的黑油抹掉,不断添加研磨砂,推到后来感觉阻力会越来越大(因为燕尾的滑动接触面越来越大了,是好事),适时拿下燕尾观察密合情况,此时已不用抹红丹了,因为研磨砂已经可以替代红丹作为指示剂了,且称这个叫黑丹好了,呵呵。
注意:这样的研磨同时也磨削了没贴塑的另一面燕尾,所以推动一定要从头到底全部推到,否则等待你的将是噩梦!!!
研磨满意后擦干净全部研磨砂,浇上煤油继续推,再擦干净煤油,再浇煤油,再推,再擦干净,如此4~5次,一定要彻底清洗干净研磨砂!!!否则噩梦只是迟点到来!!!
此时你已象夏天的狗了,喘气都带伸舌头的。
事情并没有完!塞铁塞铁永远的痛!!!
这个BF20燕尾的塞铁(三个轴都如此)即不能厚又不能薄,BF20的燕尾塞铁没有顶紧机构,调节松紧是靠平行斜榫沿滑动面前后移动来完成的,厚了推不进去(还有戏),薄了推到底还是松的(悲惨)!总算是不幸中的万幸,我的塞铁是厚点的。
已研磨好的燕尾部分注上机油,装上燕尾并向塞铁方向靠紧,塞铁抹上红丹往里塞呀,先找出塞铁没贴塑那个面的突出部分,用砂轮磨没贴塑的那面,再用红丹检查,再砂轮磨,直到能塞进去大概2/3的长度,然后用锉刀把塞铁没贴塑的面修平(需要钳工功底),此时塞铁大概已能塞进去3/4了,然后再用红丹检查贴塑面是否平行密合,适当修刮后还是要用研磨砂推研(切记带着燕尾一起全行程推动!!!),此时如果发现塑带要刮去很多的话,那就别刮了,还是要用砂轮修磨对应没贴塑的面,并重新锉修未贴塑的平面,否则塑带都刮去大部分了还贴个球的塑带呀!塞铁的研磨方法基本和上述推燕尾一样,并随着推动塞铁会不断多往里塞进去一点,直到塞铁大概能塞到和燕尾口平齐,这个时候塞铁基本应该和燕尾研磨好了,如果这时抽出塞铁观察上面的“黑丹”仍然不均匀呢,那只好将就点了,也不用哭了,伤心一下算了,节哀顺答辩吧。最后再提丹田之气,请把燕尾的塞铁部分的研磨砂彻底清洗干净,注上机油,完整装配好Y轴。
Y轴总算好了,还有X轴和Z轴在向你召唤,特别是Z轴,我是没地施展,只好立着来,***那有研磨还带训练举重的,巨汗!!!有条件的在弄Z轴时还是建议让她温柔的躺下吧。
在写这个帖子的时候似乎又经历了一次贴塑过程,想想都发怵,欲步偶后尘的可要想好了再下手啊,别说我没提醒哦,当然贴好了效果还是罡罡地。
再插播一段Z轴撕杆改造,拆开Z轴后发现丝杠只有一个向下推力轴承,当向下下刀时Z轴有向上窜动的倾向,也就是说Z轴的轴向只有单向约束,为华飞汗一个。原来这个Z轴设计是有问题的,由于Z轴升降手轮的加入使得Z轴已经没有了再装一个推力轴承的空间,那个手轮的伞齿占据了装轴承的空间,但是并不是完全没有空间,且看如何添加Z轴推力轴承,看图吧
关键点,把推力轴承的下半部分磨成45度锥行,把原来的套筒长度方向截去一个轴承厚度,把手轮伞齿边缘磨掉一圈,一切OK
行了!!!Z轴:看你还往那里窜,哈哈。


[ 本帖最后由 hxc1213 于 2010-12-11 10:19 编辑 ]
作者: hxc1213    时间: 2010-12-11 01:30
继续
累啊,关于D210还有好多辛酸事,痛苦是一样一样的,恕在下偷下懒,码不动字了,就贴点照片吧
中拖板贴下面,因为下面比上面短
D210的中拖板塞铁没有BF20那么戳克,铣掉大约1.5毫米厚度即可,这里省略N字。
至此,D210贴塑完工,已没兴趣拍装配完工后的D210了,反正效果同样罡罡地。研磨过程和BF20一样辛苦,这里省略N字。
第一次发这么长的帖子,没有编辑经验,有些凌乱,各位看官多多包涵.:em16:


[ 本帖最后由 hxc1213 于 2010-12-11 10:47 编辑 ]
作者: hxc1213    时间: 2010-12-11 10:56
空楼拆除完毕:em24:
作者: guan00zhuang    时间: 2010-12-11 11:08
够累的。
作者: guan00zhuang    时间: 2010-12-11 11:15
折腾完精度怎么样能保证吗?等看呢。
作者: hxc1213    时间: 2010-12-11 11:38
回楼上,请问阁下关心的是那方面的精度?手摇感觉比原来紧致滑腻好多好多,燕尾经过研磨后,加工精度应该不会比原来的差,唯一担心的是XY的正交垂直度和水平度(塑带厚度不一致)有问题(Z轴也一样),有待测量:em16:

[ 本帖最后由 hxc1213 于 2010-12-11 11:39 编辑 ]
作者: guan00zhuang    时间: 2010-12-11 11:52
就是一定要和原来机器参数一样就好了:em15: 楼主辛苦了,要多打字多发相片。我一定捧红你。:em15:
作者: liulei000    时间: 2010-12-11 11:56
家用不贴塑也够用几十年
作者: langyan    时间: 2010-12-11 12:09
学习
作者: hxc1213    时间: 2010-12-12 11:57
原帖由 guan00zhuang 于 2010-12-11 11:52 发表
就是一定要和原来机器参数一样就好了:em15: 楼主辛苦了,要多打字多发相片。我一定捧红你。:em15:

阁下似乎对贴塑颇有见地,非常中肯:em00:
我是菜鸟,我知道想尝试贴塑的乐趣是要付出代价地,这个代价不是贴塑素材的费用,而是机床精度性能下降和消耗大量宝贵时间的代价,这个帖子的价值在文字部分,照片只是点缀,其中的刮铲研磨部分我认为非常重要,否则就如阁下所言连原来的机器参数都保持不了,所以没有自信没有耐心者请保持围观状态就好:em19:
非常幸运的是,昨天用百分表粗略测了下BF20 XY平面,X全程2丝,Y全程1丝,也不知道这个精度是否合格,但是据记忆和原来新机差异不大,既然做了就准备好接受最坏的结果,如果这个精度不理想,那么还有进一步研磨的可能,毕竟塑带有0.5的厚度在:em24:
还有关于Z轴,原来只用了一个推力轴承,只具备单向约束能力,予紧太过就阻力倍增,予紧不够轴向窜动,Z轴方向毫无精度可言,具体表现为稍大进刀(进刀0.3~0.5毫米铣45#钢)铣平面时表现有振纹,经过增加一个推力轴承后已经具备了Z轴双向约束能力,我想这个应该只有好处没有坏处的吧,具体效果等有大平面要铣的时候即可证实:em21:

[ 本帖最后由 hxc1213 于 2010-12-12 12:08 编辑 ]
作者: YOUHUO    时间: 2010-12-12 12:32

作者: 老龙    时间: 2010-12-12 12:37
:em26: :em26: :em26: 请LZ继续
作者: fang    时间: 2010-12-12 12:55
楼主辛苦,贡献好帖,应该加精.:em15:
作者: guan00zhuang    时间: 2010-12-12 13:05
辛苦了新手围观学习。:em26:
作者: fang    时间: 2010-12-12 13:10
提供软带的JS,谈点不成熟看法:
1\塞条自宫是比较麻烦,可以跟厂家再买一套塞条,买的塞条都长,可以帖塑后,按合适位置切断,就不用调整塞条厚度了,很省事,塞条价格也不贵.
2\关于塞条去掉的厚度,计算公式:(软带厚度(软带0.5mm有+0.1mm公差需要具体测量)+0.1mm胶厚度)*1.414*2 在1.6-1.7mm
3\洗完塞条弯,重要是应力造成,跟铣刀锋利和速度进刀量有关,不过塞条很软,用手轻轻掰直就可以.
4\下压铁如果也贴,可以象楼主洗掉1.3mm,不贴洗0.8mm,也可以不洗,而是拧螺丝面垫垫
5\关于贴塑后配合紧密问题,可以不用保鲜膜,抹点油就可以,这样可能贴合好些.
6\如果发现有明显高点,可以用壁纸刀平刮,塑带软比铸铁好刮的多,工厂一般也就是刮,精度配合要求特高才研磨.
7\车床中拖板,贴向下的面(贴移动部件)好些.
8\塞条固化可以压板直接压在机床工作台上(不要塞铁叠在一起,台面很平,固化后贴合好)
9\贴塑后,固化最好是按照机床工作状态,安装好,把捣鬼上到最紧(注意别把螺丝拧断),除了正面压侧面也要压,所以装机锁紧起到了正面压和侧面压得作用,这样对配合紧密大有好处,搞得好可以不用刮.
10、 用去油剂去油后,再清水洗下。
11\贴塑除了为减少磨损,仔细看楼主铣床捣鬼外端,已经有很明显的磨损痕迹(铣床容易中凸,车床容易靠近卡盘处下凹),由于可以把捣鬼上很紧,也移动顺滑,减少了震动\杜绝爬行使配合更紧密,所以对提高加工精度光洁度大有好处,所以目前好点的工业车床铣床磨床出厂就已经贴好.

[ 本帖最后由 fang 于 2012-2-5 18:44 编辑 ]
作者: hxc1213    时间: 2010-12-12 14:23
首先要感谢方老大提供了经济的全套贴塑素材,然后要"鄙视"下你,:em19: 害我弄得好辛苦(好多实际情况事先估计不足啊):em25: 有现成的塞铁买怎么不早说???:em04:
塑带的确很好刮,不过刮过了头就惨咯:em21: \
研磨刮削的时候双手弄得五彩缤纷乌漆麻黑的,连抽烟上厕所都憋着(洗手麻烦啊),照片就没拍了,呵呵:loveliness:
作者: 大白兔    时间: 2010-12-12 15:52
按照论坛某些人的理论楼主是错误的,绝对不该弄数控,更不要贴塑,甚至连BF20都不该弄,应该弄个锉刀。。。。没准更先进的直接用爪子抓出来:em15:
作者: LokiYeung    时间: 2010-12-12 21:26
原帖由 大白兔 于 2010-12-12 15:52 发表
按照论坛某些人的理论楼主是错误的,绝对不该弄数控,更不要贴塑,甚至连BF20都不该弄,应该弄个锉刀。。。。没准更先进的直接用爪子抓出来:em15:
:em26:
作者: 墨儿    时间: 2010-12-12 22:57
感谢楼主的帖,见了您的帖就如看见明灯一样,我也有BF20,自宫Y轴的塞条官薄了很多,现在苦恼中…
作者: fang    时间: 2010-12-12 23:07
薄的少,可以非摩擦面垫铜皮,薄的多可以在非摩擦面再粘片软带,当然也可以厂家买塞铁
作者: hxc1213    时间: 2010-12-13 00:26
原帖由 墨儿 于 2010-12-12 22:57 发表
感谢楼主的帖,见了您的帖就如看见明灯一样,我也有BF20,自宫Y轴的塞条官薄了很多,现在苦恼中…

算黑胡同里的手电灯吧:em19:
作者: ziyp    时间: 2010-12-13 06:17
当初一阵冲动,差点就要贴塑,想一想工程量,没敢动手。好好的小床破坏掉一层,总感觉得不偿失。
作者: 444    时间: 2010-12-13 08:50
我的贴塑后x 全程差了10个丝:em17: 不过贴塑后真的很滑
作者: X机器    时间: 2010-12-13 13:49
看了3遍,等到要动手贴塑时,会再看一遍:em15:
作者: 风之纹章    时间: 2010-12-13 16:55
现在能有精力搞这些的估计都在国企上班。
作者: fang    时间: 2010-12-13 18:24
原帖由 444 于 2010-12-13 08:50 发表
我的贴塑后x 全程差了10个丝:em17: 不过贴塑后真的很滑

看看往那边高,可以把高点稍微刮下,就能解决
作者: 444    时间: 2010-12-13 18:28
再次打表,5-6个丝,摇得我手都酸,不想拆了,以后换1mm 的胶带时再搞吧,也可能是工作面不平
作者: CCTV88    时间: 2012-2-5 17:56
不错不错
作者: firair    时间: 2012-2-5 18:13
大工程啊
作者: 量子隧道    时间: 2012-2-5 20:06
我贴塑前清洗完导轨后,正在晾干,发觉刚洗过的地方已经长上薄薄一层锈了,才半小时不到啊。害得我赶紧提前进行贴塑工序,搞得手忙脚乱。
大家也是这样吗?感觉铁失去了油的保护,锈蚀的速度太快了太快了,超乎想象。。。
作者: 黎明zg    时间: 2012-2-5 20:44
你要用热风枪先给轨道出吹干剧没事了  快速干燥
作者: 跨越彩虹    时间: 2012-2-5 21:14
就爱听楼主啰嗦,我还没贴呢
作者: 444    时间: 2012-2-5 21:57
贴贴更健康~:em15:




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