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标题: 我试制球形飞行器的过程。与感兴趣的模友分享。 [打印本页]

作者: luyoukuang5imx    时间: 2011-12-26 12:05
标题: 我试制球形飞行器的过程。与感兴趣的模友分享。
网上看到日本朋友研制的球形飞行器很感兴趣,就着手“山寨“一个。用碳纤片做一个42厘米直径的空心球。碳纤片的刚性不夠,中间用KT板填充同时也给装設备提供平台。用2208电机,30A电,8043螺旋桨,49克舵机,1300mah11.1v电池。起飞重量350克。这些指标和日本球很接近的。开始不装陀螺仪,採取吊机的思路,结果是无法使它悬停也沒能正常飞行。后来装上KK板,设定为固定翼模式,还用吊机的思路,仍然不行。这时我考虑,一般吊机会考虑飞机翼荷重做得很小,舵面做得很大,垃重比做得很大这样才好飞。现在飞行器只有42厘米这么大,无法达到一般吊机的水平所以很难成功。网上已多次看到有模友把模型做成梯形,飞得很好。我想这还是满足了吊机的基本条件的结果吧?
接着把KK板设成单軸飞行模式,在卢湾区少科站室内试飞了几次,有时离地后有短暂的悬停状态,或盘旋状态。但最后还是倾斜愈来愈大,手动修正不及而失败。最好的一次垂直向上顶到二层楼高的天花板上维持了几秒钟。有时候一离地就倾复了,一检查陀螺输出的舵面状态不对了,要关机重新启动才正常。有时候一检查发现一个舵机齿輪打掉了。动作当然就不正常了。现在这个球几经撞击已散伙了,本人目前不想再做,留下几个想法供参考:1/
用单轴飞行模式还是对的。2/
因为以前沒玩过KK板,不知道我这块有沒有问题,把它放平在桌子上接好舵机,一旦进入工作状态四个舵机就剧烈抖动起来。所以联上舵面舵机很容易坏,试飞三次坏了两个舵机。如果KK板属正常那么用的舵机要好,一般的塑料齿輪很容易剃掉。3/
如果考虑试飞容易撞击,球的结构强度要加强,光KT板碳纤片是不夠的。4/
像日本人那样不人工干于就稳定悬停是否应该用平衡仪?
以上浅見供参考,也望高手指教。

作者: TAN888888q    时间: 2011-12-26 12:08
:em26: :em01:
作者: bluewonder    时间: 2011-12-26 12:21
这种估计得参考直升机的配置,换金属齿数字舵机,而且速度不能太慢,并且各连杆和合页的运动间隙,以及舵面和舵机联动的线性要尽量控制,要不舵机精度再高也白搭。
动力上尽量用低KV电机带大直径小螺距的桨,省电而且流速不至于太高,对舵面操纵也有利
作者: wnq    时间: 2011-12-26 12:24
:em26: 好牛逼的大叔
作者: shijiamoni    时间: 2011-12-26 12:34
:em26:
作者: hjf310    时间: 2011-12-26 12:44
但愿某些人能从中获得乐趣:em15:
作者: archfly    时间: 2011-12-26 12:49
:em26:看看我的http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=509004&extra=&page=1

[ 本帖最后由 archfly 于 2011-12-26 12:55 编辑 ]
作者: tedeum    时间: 2011-12-26 12:50
漂亮 有视频吗
作者: a770868895    时间: 2011-12-26 13:09
漂亮 :em24:
作者: yangss    时间: 2011-12-26 13:22
:em26:  高手啊!
作者: hby259    时间: 2011-12-26 13:30
:em26: :em26: :em26:
作者: febo    时间: 2011-12-26 13:31
说说我做的吧:40cm的球,用五个舵机。四个舵机就像楼主的那样控制与垂直于地面的夹角。一个舵机专门管旋转(考虑到扭矩)。2200mha锂电池,8、9寸桨都试了一下。做下来效果不是很好,最好一次在空中停了8秒钟。感觉有门,这几天忙着XX,放假准备做个稍大点的,再把平衡仪加上,还有重心问题~寒假再弄!有想的一起商量。QQ657650857.验证:贺迪
作者: febo    时间: 2011-12-26 13:33
不会吧。。。。。。。。。。。。。。。XX------------考******  ,试   这两个字都屏蔽
作者: zuiaimoxing    时间: 2011-12-26 14:04
不错!:em26: 我的机架几个月前就做好,一直没装,改天装起来飞飞!:em21:
作者: aguji    时间: 2011-12-26 16:52
非常好,赶快搞起来吧
作者: chong168    时间: 2011-12-26 17:14
好牛逼的大叔
作者: dongfang    时间: 2011-12-26 17:26
建议LZ用MWC的控制板再接磁传感器(至少9轴)使用carefree模式。

KK只用三轴陀螺仪肯定对飞手的要求比较高。另外,PID算法有个学习过程,默认参数也不是为单轴设定的,你找找有没有设置初始I积分和P的地方,调整完美的话,“可能”KK板也是能飞的。
作者: archfly    时间: 2011-12-26 22:10
KK可以飞单轴的
作者: 蓝色斗鱼    时间: 2011-12-26 22:16
原帖由 luyoukuang5imx 于 2011-12-26 12:05 发表
...  因为以前沒玩过KK板,不知道我这块有沒有问题,把它放平在桌子上接好舵机,一旦进入工作状态四个舵机就剧烈抖动起来...

舵机抖动可能是感度调得太大,或者飞控减震不好。
另:吊机模式相对于单轴来说,舵面比较低效率(水平旋转时,单轴是四个舵面全部参与,而吊机模式不是),确实是单轴模式比较好。
作者: archfly    时间: 2011-12-26 22:38
楼上正解
作者: jerry0824    时间: 2011-12-26 23:16
标题: 回复 楼主 luyoukuang5imx 的帖子
这种飞行器式静不稳定的,需要设计增稳控制回路的,否则只能桨变小,让机体惯性积较大,增加俯仰和滚转的阻尼,这样操手才能控制下来。哈哈
作者: luyoukuang5imx    时间: 2011-12-27 11:46
标题: 谢谢各位高手的指点
谢谢各位高手的指点.收获不少.期待各位在做成球形后的经验.
作者: 蓝色斗鱼    时间: 2011-12-27 19:36
原帖由 archfly 于 2011-12-26 12:49 发表
:em26:看看我的http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=509004&extra=&page=1

这个早就看过了,飞得真好,我还仿制了一个,用epp材料做的,加强做多了,有点重,比较费电
作者: esky    时间: 2012-5-6 16:54
:em26:
作者: green    时间: 2012-5-6 17:24
牛手啊!
作者: nuaakimi    时间: 2012-5-6 17:49
换mwc
作者: 疯狂的小羊    时间: 2012-5-6 19:58
楼主的情况和我一样!
作者: lc6211668    时间: 2013-4-23 13:30
dongfang 发表于 2011-12-26 17:26
建议LZ用MWC的控制板再接磁传感器(至少9轴)使用carefree模式。

KK只用三轴陀螺仪肯定对飞手的要求比较 ...

请问mwc有单轴模式吗???





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