5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)

标题: 实用T丝杆自动消回差螺母 有图,已上测试视频 [打印本页]

作者: 论坛观察    时间: 2012-4-23 04:53
标题: 实用T丝杆自动消回差螺母 有图,已上测试视频
对于数控新机,需要买新丝杆当然滚珠丝杆是首选,精度好,阻力小,好处大家都明白。但对于有些旧机改造数控,本身就有T丝杆,而且有的很粗很长,换新滚丝造价不菲,如果有较好的方式修复T丝杆, 特别是能有可靠的消间隙的螺母,是关键。为了以后准备的旧机改造,特试验了这种方式的自动消回差螺母,效果不错,发上来与大家共享一下。

再次重申还是滚珠丝杆好,这只是有旧T丝杆,不舍得扔掉,并且有一定机加工能力的人用的一种便宜的方案。请不要与滚珠丝杆来对比讨论,不是一个档次的东西。

怎术修复磨损的,差品质的T丝杆,看大家是否有兴趣,后面再慢慢道来,先慢慢上图和测试视频。

电脑爆炸图:

[ 本帖最后由 论坛观察 于 2012-4-25 03:12 编辑 ]
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-23 04:54
零件首先不能太难做,装配也要比较简单,不然太难加工就没有意义了。能一点加工能力的人,大约100多块,可以做成一个这样的螺母。
实物零件:

[ 本帖最后由 论坛观察 于 2012-4-23 05:16 编辑 ]
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-23 04:56
这种类式的方法,坛里也早有人提出过,当然我在他之前也想好了,并不是抄的。其实最早应该是美国海顿电机应用了这种原理,并且拥有一些专利,海顿的螺母更简单紧凑,大量应用于半导体工业,不能有油的洁净场合,价钱也远远高于一般滚珠丝杆。但海顿的螺母不合适个人DIY,精度太难控制。我所以变通了一下,方便加工。欢迎不管是个人DIY还是商家的商业应用,技术和方法是来用的,不是收藏的。
螺母的正面看:

[ 本帖最后由 论坛观察 于 2012-4-23 05:15 编辑 ]
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-23 05:01
今天的上传附件容量已满,明天接着上传
作者: 阳光不锈    时间: 2012-4-23 05:39
:em26: :em26: 学习了:em15:
作者: lizeng    时间: 2012-4-23 06:40
:em26:
作者: 郝冬杰    时间: 2012-4-23 07:30
厂子里这个不少
作者: CXZ子敬    时间: 2012-4-23 07:38
严重关注。:em00:
作者: ttt12305    时间: 2012-4-23 08:09
:em15: 哈哈顶观察:em15:
作者: 我想我不是海    时间: 2012-4-23 08:53
能一点加工能力的人,大约100多块,可以做成一个这样的螺母。


——有这100多块做螺母,不如加点钱直接买滚珠丝杆了。
这个螺母需要线切割。
作者: 7kh1    时间: 2012-4-23 09:02
扭簧自动压紧,实现无回差自动调节。

适合新的丝杆,如果旧丝杆,走到磨薄的地方自动调紧了,再走到厚的地方就会卡滞。
作者: Wisdon    时间: 2012-4-23 09:23
看了 楼主的帖子很不错 ,东西 简洁漂亮 ,楼主好久没发帖了哦  ,

楼主是行家 ,请多指导  ,

楼主  凌晨发帖 ,工作到这么晚  !?
我原来也工作到凌晨 2点多  ,后来就 上火 ,牙龈肿痛  ,所以现在晚上11点多 就休息了  , 多注意休息 ,晚上12点 一点要睡的,睡两个小时,这样休息的好 ,再起来工作也可以

[ 本帖最后由 Wisdon 于 2012-4-23 10:06 编辑 ]
作者: 神机制造    时间: 2012-4-23 09:27
来学习的:loveliness:
作者: 胖飞飞    时间: 2012-4-23 09:51
都是行家,开始搞研发了啊
作者: http2008    时间: 2012-4-23 09:54
学习了,谢谢
作者: region    时间: 2012-4-23 10:00
100多块的螺母好像可以买一条小行程的1605滚珠丝杆了吧
作者: win_win    时间: 2012-4-23 11:49
哪位老大的备号吧,呵呵。学习了,真不错。:em26:
作者: 三刀    时间: 2012-4-23 12:04
做得很漂亮,但就是成本太高了,一般人不会这么做
作者: 电骡子    时间: 2012-4-23 12:36
用t型丝锥干的丝???
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-23 14:25
原帖由 我想我不是海 于 2012-4-23 08:53 发表
能一点加工能力的人,大约100多块,可以做成一个这样的螺母。


——有这100多块做螺母,不如加点钱直接买滚珠丝杆了。
这个螺母需要线切割。

已经说过了,新丝杆当然用滚珠的,但有些机器,比如4号铣,X轴的丝杆,1.5米长,直径35左右粗,这样的机器换滚珠丝杆,没有1000多块一条可能买不到吧。小小丝杆当然是直接买滚珠的实在,我的目的是针对大的机床改造,省钱。
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-23 14:29
原帖由 7kh1 于 2012-4-23 09:02 发表
扭簧自动压紧,实现无回差自动调节。

适合新的丝杆,如果旧丝杆,走到磨薄的地方自动调紧了,再走到厚的地方就会卡滞。

不怕,任何旧丝杆,或差品质的丝杆,只要不过份差,我都有简单的办法修复如新,或达到高品质T丝杆水准,有能力做这个螺母的人,都可以轻易的升级和修复你的丝杆。大家有兴趣,后面我会讲述方法。轻松修复丝杆不用愁了,呵呵。
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-23 14:33
原帖由 region 于 2012-4-23 10:00 发表
100多块的螺母好像可以买一条小行程的1605滚珠丝杆了吧

请参考21楼。事情灵活对待,不是不管大小,所有滚珠丝杆都是100多块。同样C7级,大的,粗的丝杆有几千块的的。但这个螺母的成本不管大小,变化不大,呵呵。

[ 本帖最后由 论坛观察 于 2012-4-23 14:35 编辑 ]
作者: fang    时间: 2012-4-23 14:33
楼主高人很有兴趣
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-23 14:40
原帖由 fang 于 2012-4-23 14:33 发表
楼主高人很有兴趣

fang老大,你不是团够了一批7045,机器都有了T丝杆,改数控时,可以考虑不换丝杆,省点钱,呵呵,你是有加工能力的,至少有一点好处Z轴不配重,关电后,机头也不会向下掉,T杆能自锁。
作者: hnlysc339    时间: 2012-4-23 14:57
折腾了很多年以后,我发现买成品最合算:em15:
作者: fang    时间: 2012-4-23 15:06
C7滚珠丝杆精度还不如好的T杆,改个螺母是好办法:em26:
作者: 7kh1    时间: 2012-4-23 15:31
原帖由 论坛观察 于 2012-4-23 14:29 发表

不怕,任何旧丝杆,或差品质的丝杆,只要不过份差,我都有简单的办法修复如新,或达到高品质T丝杆水准,有能力做这个螺母的人,都可以轻易的升级和修复你的丝杆。大家有兴趣,后面我会讲述方法。轻松修复丝杆不用愁 ...


严重期待。。。:em00:
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-23 16:06
原帖由 Wisdon 于 2012-4-23 09:23 发表
看了 楼主的帖子很不错 ,东西 简洁漂亮 ,楼主好久没发帖了哦  ,

楼主是行家 ,请多指导  ,

楼主  凌晨发帖 ,工作到这么晚  !?
我原来也工作到凌晨 2点多  ,后来就 上火 ,牙龈肿痛  ,所以现在晚上11 ...

我已习惯了,呵呵,我会先睡一觉再起来上网。
作者: 7665295    时间: 2012-4-23 17:05
严重关注
作者: 落地无声    时间: 2012-4-23 18:30
学习了   旧丝杆又起死回生了
作者: duanyz    时间: 2012-4-23 20:22
论坛观察!好久不见,又来好帖了!等着看怎么修整t杆!
作者: 夜行侠    时间: 2012-4-23 21:14
旧丝杆要用车床车一刀,把厚出的那些车到和磨损的以后那些一样厚度,不过要有跟刀架。
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-24 02:47
螺母反向面,请注意,螺母内套一端有一个大头的台阶,内套在工作中,只受单方向的轴向力,全靠这个台阶限制内套的轴向移动,旋转力由两个槽来承受。虽然螺母内套是塑料材质,但在金属外套的紧配包覆下,有很强的承载力,用于大型、重型机床是没有完全够力的。内套的材料是超高分子量聚乙稀,号称耐磨是铸铁的十倍,磨擦系数接近铁氟珑,但强度远高于铁氟珑,自润滑,是当前非常优秀的耐磨工程塑料。价钱也不贵,做一个螺母大约2-3块的料钱。
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-24 02:53
这是初步试装的样子,弹簧还没有装上。上边有螺丝孔的是固定螺母,另一个没有的是活动螺母。固定螺母是与工作台刚性联接的,另一个是可以轴向移动的,边上两根导柱一样的东西,与固定螺母也是紧配的,与活动螺母是有轻微的间隙,可以在上面滑动。
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-24 03:02
装上了扭力弹簧的样子,两个小铜螺母可以轻松转动,并勾上扭簧,调节扭簧另一头的挂勾(白色的东西)的角度位置,让扭簧刚好有合适的扭力作用在小铜螺母上。如果一但固定螺母与活动螺母在丝杆上产生了间隙,铜螺母就会前进,压紧活动螺母自动的消除间隙,由于小铜螺母是自锁的,丝杆受到的反作用力,不会推动小铜螺母。假设丝杆整个磨损是均匀的状况下,不论多久,丝杆或螺母磨损多少,都永远不会有间隙。
注意活动螺母要低过固定螺母一点,才不会让工作台阻碍活动螺母的运动。

[ 本帖最后由 论坛观察 于 2012-4-24 03:05 编辑 ]
作者: 云伴君心    时间: 2012-4-24 03:03
大半夜的,顶一下观察兄,我也有几根T杆,不过有点弯曲,不知怎么才能修复?
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-24 03:07
原帖由 云伴君心 于 2012-4-24 03:03 发表
大半夜的,顶一下观察兄,我也有几根T杆,不过有点弯曲,不知怎么才能修复?

弯曲的只能用千斤顶或人手+锤子较正,有点麻烦。
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-24 03:10
另一个角度,两边的导柱也需要有一个大头台阶哦,两个螺母在小导柱都只受拉力。
看上去我的丝杆亮晶晶的,好象品质不错,其实是街边买的好普通的丝杆,原样惨不忍睹,修整修整也看上去不错。

[ 本帖最后由 论坛观察 于 2012-4-24 03:37 编辑 ]
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-24 03:11
装上一个小工作台面板

[ 本帖最后由 论坛观察 于 2012-4-24 03:45 编辑 ]
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-24 03:14
原帖由 夜行侠 于 2012-4-23 21:14 发表
旧丝杆要用车床车一刀,把厚出的那些车到和磨损的以后那些一样厚度,不过要有跟刀架。

车齿面方式修丝杆是不太现实的,一般人没有这设备和技术。(当然有这能力的人除外,细长轴可不好干哦)
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-24 03:15
工作台面翻过正面来
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-24 03:30
整条丝杆的样子:
T型丝杆在数控机上整体是在被淘汰的状况,但有时也并不是一无是处,首先:可以一般条件下制作,滚丝杆一般人好难做。2:可以自锁,不会Z轴因为断电而掉下来。3:有较好的抗振性能,自锁能力让工作台的产生的反向向推力不能向后传递,有利于机器的某方面的稳定性。4:运行久后,有问题后可以自行修复,无需送回原厂。
总的来说,当然没滚珠丝杆的好,只是一种便宜的选择,用于已有大而粗的T丝杆的旧机改造。新机请优先滚丝杆,不要因为我的贴子误导了一些人,就不好了。
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-24 03:31
明天继续,上测试架的图片。
作者: fastarrow    时间: 2012-4-24 08:41
原帖由 Wisdon 于 2012-4-23 09:23 发表
看了 楼主的帖子很不错 ,东西 简洁漂亮 ,楼主好久没发帖了哦  ,

楼主是行家 ,请多指导  ,

楼主  凌晨发帖 ,工作到这么晚  !?
我原来也工作到凌晨 2点多  ,后来就 上火 ,牙龈肿痛  ,所以现在晚上11 ...


熬夜容易上虚火。我现在也不熬夜,基本上11点半之前肯定睡。实际上最好10点钟能睡着,早上早点起来好,有高质量的4-5个小时睡眠就够了,中午再补半个小时。身子最重要啊。
作者: zihe98    时间: 2012-4-24 09:30
标题: 学习了啊

作者: zihe98    时间: 2012-4-24 09:33
等着看-测试架的图片。
作者: pf2051    时间: 2012-4-24 09:40
关键是中间那种超高分子量聚乙烯材料不好找(其实我不知道是什么东东),里面的T牙内螺纹更不好加工
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-24 15:19
原帖由 pf2051 于 2012-4-24 09:40 发表
关键是中间那种超高分子量聚乙烯材料不好找(其实我不知道是什么东东),里面的T牙内螺纹更不好加工

淘宝上就有棒料买,呵呵,没有这种材料,用绿色含油尼龙棒加工也行。不要用铜之类的金属,阻力太大。T牙内螺纹有车床的,有车牙技术的人,不是难事。这个并不要求车的好精密,松点也没事,结构上会自动消隙。
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-25 02:30
这是一个测试台,本是为了测试光栅和其它东西用的,正好用上这条丝杆,也顺便测一下丝杆的效果。
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-25 02:33
比较难看的地方光栅的安装转接板,光栅的安装一定要两个方向打表,保证平行与机器,不然会不准。
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-25 02:37
光栅是信和的,在国内是比较好的老品牌,现在改名叫诺信,这长光栅分辩率是0.001mm,也就是最小步长是1um。
现在好多杂牌光栅,价钱便宜但精度混乱,不要以为光栅就一定是准的,其实好多差到大跌眼境,不过没有回差,重复定位很好。
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-25 02:38
最后的图片,发完了。后面上测试视频。
从测试效果来说,效果令人相当的满意,首先人手感觉不到一点间隙,打表也基本上不动。阻力当然比滚丝杆大一点点,但不大,阻尼均匀。对步进电机运转的速度基本没啥影响。

[ 本帖最后由 论坛观察 于 2012-4-25 02:42 编辑 ]
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-25 03:01
视频中用光栅的读数测量出丝杆的回差,测回差时,电子手轮移动一格,工作台的移动距离是1um。通过正向或反向转动手轮的格数,再看光栅显示表的读数是否反向跳变,就可以测出回差,不需用到百分表。实测的回差结果大约是0.003左右,后面一段是测量步进电机带这个丝杆,还能转多快,看看这种丝杆是否影响了步进电机的转速。


[ 本帖最后由 论坛观察 于 2012-4-25 03:10 编辑 ]
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-25 03:19
有足够的人有兴趣和顶贴,我再说说丝杆的修复方法,还有用mach3基本稳定的方法。呵呵
作者: pingguo    时间: 2012-4-25 05:23
支持,不错
作者: Wisdon    时间: 2012-4-25 07:48
帮顶
作者: fastarrow    时间: 2012-4-25 08:34
你这个测试平台不错,值得借鉴
作者: fastarrow    时间: 2012-4-25 09:00
另外楼主的丝杆修复的好像不错,亮晶晶的:em26: ,我用车床修,不仅慢,而且修得不咋样。记得很久以前看过一个资料叫什么方法忘了,好像是采用误差平均的方法用个长螺母和丝杆配合来修,只是记不得了,名字还比较特殊
作者: 云伴君心    时间: 2012-4-25 09:11
顶起,等楼主讲课,:em01:
作者: fang    时间: 2012-4-25 10:04
楼主有水平
作者: noya2012    时间: 2012-4-25 10:07
标题: 回复 34楼 论坛观察 的帖子
受教了,楼主是大行家也.
作者: 胖飞飞    时间: 2012-4-25 10:19
绝对要顶!!:em26::em26:
作者: fang    时间: 2012-4-25 10:31
奉献绝招 造福人类,我也有个与众不同的消回差方案 可以自动适应解决丝杆磨损不均,等试验成功 也学习楼主,造福全人类
作者: realweg    时间: 2012-4-25 10:32
原帖由 CXZ子敬 于 2012-4-23 07:38 发表
严重关注。:em00:

作者: hrd087    时间: 2012-4-25 10:36
原帖由 fang 于 2012-4-25 10:31 发表
奉献绝招 造福人类,我也有个与众不同的消回差方案 可以自动适应解决丝杆磨损不均,等试验成功 也学习楼主,造福全人类

期待!
作者: 上海一鑫    时间: 2012-4-25 11:09
楼主 的手轮 控制不错啊

是产品,  还是 自己DIY 的?
作者: 夜行侠    时间: 2012-4-25 15:10
楼主样样都通,高人!
作者: 研究生    时间: 2012-4-25 17:02
进来看看,总有收获:em26: 。
作者: win_win    时间: 2012-4-25 18:15
原帖由 论坛观察 于 2012-4-25 03:19 发表
有足够的人有兴趣和顶贴,我再说说丝杆的修复方法,还有用mach3基本稳定的方法。呵呵

期待楼主解说丝杆的修复方法。:em26: :em26: :em26:
作者: aakk    时间: 2012-4-25 18:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冷冷清清0000    时间: 2012-4-25 18:32
:em24:
作者: duanyz    时间: 2012-4-25 18:33
天天都来顶啊!
作者: lizeng    时间: 2012-4-25 20:23
:em26:
作者: nhycf    时间: 2012-4-25 20:48
楼主高人,很好的方法,期待丝杆修复的绝招
作者: 芜湖阿乱    时间: 2012-4-25 21:26
原帖由 nhycf 于 2012-4-25 20:48 发表
楼主高人,很好的方法,期待丝杆修复的绝招

作者: liulei000    时间: 2012-4-25 21:28
不错就是步进太响了
作者: free-fly-h3    时间: 2012-4-25 21:51
原帖由 fastarrow 于 2012-4-25 09:00 发表
另外楼主的丝杆修复的好像不错,亮晶晶的:em26: ,我用车床修,不仅慢,而且修得不咋样。记得很久以前看过一个资料叫什么方法忘了,好像是采用误差平均的方法用个长螺母和丝杆配合来修,只是记不得了,名字还比较特殊 ...

研磨:em00:
作者: sasa2006623    时间: 2012-4-25 22:26
lz好厉害,
作者: 只为一口饭    时间: 2012-4-26 01:30
庆幸那天有把贴收起来
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-26 03:18
原帖由 上海一鑫 于 2012-4-25 11:09 发表
楼主 的手轮 控制不错啊

是产品,  还是 自己DIY 的?

自己D的
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-26 03:22
原帖由 fang 于 2012-4-25 10:31 发表
奉献绝招 造福人类,我也有个与众不同的消回差方案 可以自动适应解决丝杆磨损不均,等试验成功 也学习楼主,造福全人类

非常期待,
我这个是属于刚性消回差,所以丝杆不能局部磨损太历害,弹性消回差就可以适应磨损程度不一的丝杆。
不知你是属于弹性的还是刚性的,如果是刚性的,那你就太牛了。
要不先说说大慨原理,不要等到试验后,让大伙早点开开眼,也帮你参谋参谋。
作者: 论坛观察    时间: 2012-4-26 03:27
原帖由 fastarrow 于 2012-4-25 09:00 发表
另外楼主的丝杆修复的好像不错,亮晶晶的:em26: ,我用车床修,不仅慢,而且修得不咋样。记得很久以前看过一个资料叫什么方法忘了,好像是采用误差平均的方法用个长螺母和丝杆配合来修,只是记不得了,名字还比较特殊 ...

6页后,讲修复的方法,当然药医不死病,也不能指望烂的太惨的丝杆都能修好,在基本还行的范围内,才可以修复。
作者: caowenxu    时间: 2012-4-26 06:49
通读文章后,坐等丝杆修复的方法。
作者: beikongmoxing    时间: 2012-4-26 09:28
技术贴 一定要顶
作者: blueness    时间: 2012-4-26 10:51
非常不错的刚性消回差啊。手轮做的也很好啊,是自己做的单片机电路还是通过了步进电机驱动器啊?:em04:
作者: lygqiziboy    时间: 2012-4-26 11:20
学习,帮顶
作者: bdya    时间: 2012-4-26 11:37
6页后,讲修复的方法
作者: fly0eye    时间: 2012-4-26 12:00
论坛观察好久没发帖,一来就是重磅的啊:em26:
这个结构对均匀的优质丝杆效果很好,平均磨损后会自动上紧,回差刚性也好。技术难点在于中间的耐磨材料,不仅要耐磨,还要能应付丝杆局部不均匀时螺牙的弹性变形。
继续等着LZ丝杆的修复方法登场:em15:
作者: 云伴君心    时间: 2012-4-26 13:44
有光栅闭环控制那神马丝杆都是浮云了
作者: cooooldog    时间: 2012-4-26 14:06
原帖由 云伴君心 于 2012-4-26 13:44 发表
有光栅闭环控制那神马丝杆都是浮云了


你说对了。楼主的东西就是光栅闭环的
作者: lyiyun    时间: 2012-4-26 15:01
:em26: 期待丝杠修复方法。
作者: 秋枫    时间: 2012-4-26 15:09
顶起!谢谢楼主分享:em00: :em07: :em15: :em24: :em26: :em03: !

[ 本帖最后由 秋枫 于 2012-4-26 15:20 编辑 ]
作者: 五行烧友    时间: 2012-4-26 15:13
:em26: :em26: :em26:
作者: fm8089    时间: 2012-4-26 15:49
:em26:
作者: song_0035    时间: 2012-4-26 15:50
期待:em04:
作者: nhycf    时间: 2012-4-26 20:53
咋还没有6页呢,可别沉了啊
作者: Wisdon    时间: 2012-4-26 21:02
再次 帮顶
作者: 夜行侠    时间: 2012-4-26 21:49
顶出修复方法为止。
作者: 逗号    时间: 2012-4-26 22:48
希望楼主能开个帖子介绍一下电子手轮啊,非常好的东西
作者: lyiyun    时间: 2012-4-26 22:49
我也来出出力。:em24:




欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3