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标题: 用KT板制作的两轴实验模型 [打印本页]

作者: lingyun    时间: 2013-11-17 12:37
标题: 用KT板制作的两轴实验模型
这个两轴有点像鱼鹰,估计不好飞,飞控采用KK。三个舵机。正在做配重。 (, 下载次数: 5)


作者: yyz228    时间: 2013-11-17 12:55
予祝试飞成功!


作者: 400907wyc    时间: 2013-11-17 13:25
有创意,复杂的转翼问题变成碳纤杆的转动。

作者: 80072397    时间: 2013-11-17 13:54
期待  老是想弄v22  但是一直琢磨不通切换的问题。。。。   像楼主学习


作者: 蓝色创新    时间: 2013-11-17 14:02
加油。

作者: 狂飞300米    时间: 2013-11-17 14:11
放心哦

作者: yuyanzt    时间: 2013-11-17 14:22
祝首飞成功

作者: 柴狗狗    时间: 2013-11-17 14:48
祝楼主爽飞············

作者: zsgg001    时间: 2013-11-17 14:54
结构简单利索 只是不知道会不会实用了

作者: dexing    时间: 2013-11-17 15:58
预祝成功!期待试飞视频。

作者: 丹顶鹤    时间: 2013-11-17 16:23
400907wyc 发表于 2013-11-17 13:25
有创意,复杂的转翼问题变成碳纤杆的转动。

内行高手仅从照片一眼道出了问题的关键所在。

正所谓“内行看门道”


作者: lingyun    时间: 2013-11-17 19:16
谢谢大家,刚在室内小试了一下,起飞离地后较难控制,因为两轴在前后方向靠舵机调节,反应较慢,但还是是离地飞了一会,还可以飞,难怪美军鱼鹰多有失事,连计算机都很难控制。看到飞场试飞如何吧。

作者: 老瞿918    时间: 2013-11-17 20:00
本帖最后由 老瞿918 于 2013-11-17 20:03 编辑

楼主很有创意呀,看似简单但介决了大问题。佩服。

作者: 师大之林    时间: 2013-11-17 20:36
看来这个机型需要改进。
不过做的确很精致呀,王老师的敢做精神很值得学习。

作者: bassman    时间: 2013-11-17 22:30
赞赏,祝飞得更好

作者: b1909    时间: 2013-11-26 08:41
求具体结构,此图看不清,电机座不能独立动作的吗?

作者: lingyun    时间: 2013-11-27 09:49
b1909 发表于 2013-11-26 08:41
求具体结构,此图看不清,电机座不能独立动作的吗?

为了减轻重量,我采用了碳纤管固定在机翼上,采用了三点固定,即中间和两端,然后用细的碳纤管穿过固定碳纤管。固定的碳纤管采用内径4mm,固定电机座的碳纤管采用两根外径3.9mm碳纤管,靠近中心安装两只摇臂与两个舵机连接,分别控制两个电机的转动。因为我采用的是KT板粘接后无法拍照,因此无法发送照片。


作者: b1909    时间: 2013-11-28 18:05
标题: RE: 用KT板制作的两轴实验模型
lingyun 发表于 2013-11-27 09:49
为了减轻重量,我采用了碳纤管固定在机翼上,采用了三点固定,即中间和两端,然后用细的碳纤管穿过固定碳 ...

悬停时,据说很难克服前自后钟摆,是吗?

作者: lingyun    时间: 2013-11-29 08:35
本帖最后由 lingyun 于 2013-11-29 08:41 编辑
b1909 发表于 2013-11-28 18:05
悬停时,据说很难克服前自后钟摆,是吗?

是的,非常难克服前后摆动,不但摆动而且会向前后翻滚,(主要向后翻滚),而且配重非常重要一定要在两个电机下方。我也正在改进准备重新再做一架,在试飞过程中我发现我做的这架重心偏上,非常难飞,所以重心尽量靠下。



作者: b1909    时间: 2013-11-29 08:45
标题: RE: 用KT板制作的两轴实验模型
lingyun 发表于 2013-11-29 08:35
是的,非常难克服前后摆动,不但摆动而且会向前后翻滚,(主要向后翻滚),而且配重非常重要一定要在两个 ...

所以V22还是相当于两台串在一起的直升机。
而且我觉得你的设计有很多好地方,也有一个潜在隐患,在电机倾转至一半时,风会在机翼凹口后翼面形成扰流,就是不知道干拢大不大?


作者: lingyun    时间: 2013-11-29 09:41
b1909 发表于 2013-11-29 08:45
所以V22还是相当于两台串在一起的直升机。
而且我觉得你的设计有很多好地方,也有一个潜在隐患,在电机倾 ...

目前还没有发现干扰,也许还没有高速飞行的原因,因为舵机转角的原因,我还在考虑舵机的初始位置,目前是向上,因为在飞行时电机还不能达到水平位置,所以无法高速飞行,因为在电机转为水平时,方向控制就变为横滚,而副翼控制则变为方向控制,所以这需要很好的控制技术和思路,而且还要考虑KK飞控板的影响,不知您有什么好的建议。

作者: b1909    时间: 2013-11-29 10:46
标题: RE: 用KT板制作的两轴实验模型
lingyun 发表于 2013-11-29 09:41
目前还没有发现干扰,也许还没有高速飞行的原因,因为舵机转角的原因,我还在考虑舵机的初始位置,目前是 ...

我觉得要分开两段控制,好像可以同开关切换,但我没做过,不好说。

作者: lingyun    时间: 2013-11-29 11:02
b1909 发表于 2013-11-29 10:46
我觉得要分开两段控制,好像可以同开关切换,但我没做过,不好说。

谢谢指点






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