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标题: 四轴起飞前抖动,起飞后正常,帮忙分析下原因 [打印本页]

作者: xiao3d    时间: 2014-10-4 22:27
标题: 四轴起飞前抖动,起飞后正常,帮忙分析下原因
本帖最后由 xiao3d 于 2014-10-5 23:28 编辑

刚做的550轴距的四轴,配置如下:自制机架、S4-V2飞控、朗宇V3508电机、乐天40A电调、T-Motor 1355桨、YKS 5000mAH电池,整机大概2.3kg
前两次试飞超级稳定,起飞没有丝毫抖动,悬停如定钉,但是过几天试飞的时候,加上了图传、云台、狗3,起飞前推油门的时候机架开始出现抖动,在起飞点油门的时候抖动最厉害,但是起飞之后就恢复正常了,后来试飞了几次都是如此,为了分析抖动的原因,把所有的外接设备全部移除,重新进行机架调平,重新进行电调行程校准,但是问题仍然没有解决,接着用排除法一一分析,分别换了电机、电调、桨、飞控,但是抖动仍然存在,后来试着把电调线对调一下顺序,结果测试发现,将1和2或者3和4号电调线对调(电机转向不变,不起飞)抖动问题完全消失,但是正确顺序接线时抖动就非常明显。
后来干脆重新做了一个650的四轴,X4的飞控。朗宇4110电机,铂金30A电调,结果居然还是抖,被整的没办法了,能想到的问题都测试了,但是问题仍然没有解决
这几天天气好,正忙着在外面拍景色呢,结果被这两个机子的问题搞得一点心思都没了。
补上视频,回来的晚,场外视频没有拍,晚上在实验室录的,用手按住机子进行测试,视频前段是正常接线的时候,机臂振动很明显,整个都在晃,后半段我把1、2号电调线对调了一下,机臂抖动的现象就完全消失了。

麻烦各位帮忙分析一下原因。
上几张JJ的图片
(, 下载次数: 75)

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(, 下载次数: 82)






作者: liangjump    时间: 2014-10-5 02:01
很认真的看了两遍贴子,表示依然没有看懂。

作者: molei    时间: 2014-10-5 03:26
转速低了都抖,飞高点就正常了

作者: task00    时间: 2014-10-5 06:43
估计不是机架共振,更可能是pid参数和电调产生的共振。交换了电调就是换了电机到飞控的输出拓扑吧?这样还能飞起来?

重量加大后,pid需要的特性肯定会改变

感觉你中心板扣得比一般设计的多得多,是不是两个相邻电机之间的刚性不够,所以容易产生自积

作者: wpa2psk    时间: 2014-10-5 06:49
上视频

作者: xiao3d    时间: 2014-10-6 00:31
liangjump 发表于 2014-10-5 02:01
很认真的看了两遍贴子,表示依然没有看懂。

看视频吧



作者: xiao3d    时间: 2014-10-6 00:32
molei 发表于 2014-10-5 03:26
转速低了都抖,飞高点就正常了

以前做的怎么都不抖,最近邪门了,做一个抖一个



作者: HJHZJY    时间: 2014-10-6 00:36
你遥控器是10j吗?怎么样?想买个!

作者: xiao3d    时间: 2014-10-6 00:40
task00 发表于 2014-10-5 06:43
估计不是机架共振,更可能是pid参数和电调产生的共振。交换了电调就是换了电机到飞控的输出拓扑吧?这样还 ...

机架的强度是足够的,每个机臂两个固定管夹,和飞跃软趴趴的650相比结实了不止一点点,用力掰都不会有松动感,对换电调线只是为了测试,并不起飞,对换之后很奇怪的就不抖动了,你说的PID参数和电调产生共振是什么情况?我从小到大反复修改了各个感度值也依然没有效果,而且测试的时候把所有的外接设备全都移除了,现在真是摸不着头脑了,视频已经补上,你再帮忙看看



作者: xiao3d    时间: 2014-10-6 00:42
HJHZJY 发表于 2014-10-6 00:36
你遥控器是10j吗?怎么样?想买个!

图上那个是T6J,是另一台机子上控制云台的,拍照的时候顺带摆上了,现在这个机子用的是DEVO10,



作者: xiao3d    时间: 2014-10-6 00:43
wpa2psk 发表于 2014-10-5 06:49
上视频

视频已补上



作者: liangjump    时间: 2014-10-6 01:02
本帖最后由 liangjump 于 2014-10-6 01:11 编辑

有一疑问望解答:这个飞控我没用过,但如果对调1号和2号电调线,1号电机为什么没有转变正反转向?
个人感觉:一。这种情况如果不是飞控的问题,那么最大可能是1号电调线或是电调插头与飞控的物理连接的问题!
          二。1号电机桨的问题,动平衡问题!




作者: task00    时间: 2014-10-6 01:15
xiao3d 发表于 2014-10-6 00:40
机架的强度是足够的,每个机臂两个固定管夹,和飞跃软趴趴的650相比结实了不止一点点,用力掰都不会有松 ...

是某种原因产生的自激震荡,可能和电调的相应频率有关,要不你把能用的电调组合接到能用的旋翼上,如果不自激了,那不就OK了。。


作者: liangjump    时间: 2014-10-6 01:20
关注后续。。。。。

作者: 大胡子    时间: 2014-10-6 01:21
扭力大的原因吧

作者: xiao3d    时间: 2014-10-6 01:28
task00 发表于 2014-10-6 01:15
是某种原因产生的自激震荡,可能和电调的相应频率有关,要不你把能用的电调组合接到能用的旋翼上,如果不 ...

明天我再换一套电调试试,不过对调电调线为什么抖动现象就消失了呢?

作者: xiao3d    时间: 2014-10-6 01:30
大胡子 发表于 2014-10-6 01:21
扭力大的原因吧

这是很常用的配置,机架足够承受这么点扭力

作者: liangjump    时间: 2014-10-6 01:31
很认真的看了此飞控的说明书,应该也是1号电机与2号电机是不用的转向!
但楼主对调1号和2号电调后,为什么同一电机还是同一个转向?

作者: liangjump    时间: 2014-10-6 01:43
本帖最后由 liangjump 于 2014-10-6 02:05 编辑

所以大胆假测下,楼主此机只是地面测试,应该是从没上过天!
元芳,请给出结论!


后续结论:上过天!




作者: liangjump    时间: 2014-10-6 02:02
本帖最后由 liangjump 于 2014-10-6 02:21 编辑

此事一波三折,但往往看似最高深的问题其实是人为最小小的失误!(媳妇不懂GPS的安装!)
楼主勿怪,共同学习,共同成长!




作者: hsp2008    时间: 2014-10-6 07:18



看了下视频,很明显的是机臂抖动,原因是你这中心板设计不合理,机臂中心板固定端太软,必须改!


作者: xiao3d    时间: 2014-10-6 09:13
hsp2008 发表于 2014-10-6 07:18
看了下视频,很明显的是机臂抖动,原因是你这中心板设计不合理,机臂中心板固定端太软,必须改!

中心板是非常结实的,上面一共有十个管夹,正常人用力掰也不会产生形变,这点不用怀疑,而且这套东西原本装在飞越650上的,也会有抖动

作者: mengfifi88    时间: 2014-10-6 09:25
hsp2008 发表于 2014-10-6 07:18
看了下视频,很明显的是机臂抖动,原因是你这中心板设计不合理,机臂中心板固定端太软,必须改!

那为什么对调一下就不抖了呢?

作者: gold_lv    时间: 2014-10-6 09:40
请高手解答

作者: xiao3d    时间: 2014-10-6 10:23
liangjump 发表于 2014-10-6 01:31
很认真的看了此飞控的说明书,应该也是1号电机与2号电机是不用的转向!
但楼主对调1号和2号电调后,为什么 ...

电机的转向决定于电调线于电机线的连接顺序,给电调信号只是给电机不同的转速,不影响电机转向



作者: xiao3d    时间: 2014-10-6 10:25
liangjump 发表于 2014-10-6 01:43
所以大胆假测下,楼主此机只是地面测试,应该是从没上过天!
元芳,请给出结论!

这么抖的也飞了十几次了,虽然起飞前抖,但是上天就不抖了,但就是地面抖动大感觉特别不舒服



作者: 吃甘蔗的恐龙    时间: 2014-10-6 11:16
如果上天后就不抖了,那么是正常现象,零度飞控的算法比较特殊,我的零度也有类似现象,快要起飞时机身轻微抖动,起飞后就很稳了,我猜测可能是飞控对姿态的修正频率太高,而未起飞时的姿态和起飞后的姿态不同,零度只针对起飞后的稳定能力写算法,所以导致地面时有抖动,大概又和什么累积算法啥的有关系。个人猜测理解,如果有啥不对的希望老鸟拍砖。总之起飞后稳稳得就行,地面有点抖不用管它

作者: quentinzt    时间: 2014-10-6 12:44
这样抖明显机架刚性不够,上天不抖是因为转速高后超过机架谐振频率了。你换小桨看看,抖动会减弱

作者: task00    时间: 2014-10-6 12:49
吃甘蔗的恐龙 发表于 2014-10-6 11:16
如果上天后就不抖了,那么是正常现象,零度飞控的算法比较特殊,我的零度也有类似现象,快要起飞时机身轻微 ...

有可能是按照输出功率调整了调节参数,这个学习了。。如果真有用


作者: xiao3d    时间: 2014-10-6 13:55
quentinzt 发表于 2014-10-6 12:44
这样抖明显机架刚性不够,上天不抖是因为转速高后超过机架谐振频率了。你换小桨看看,抖动会减弱

机架的刚性确实是足够的,这个可以保证,抖动是由共振引起的,在一个频率点上振动特别大,过了这个点之后就不抖了,但是我现在只奇怪一点,为什么对换电调线之后就不抖了?







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