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讨论:如何改善电直在极端情况下的锁尾效果!

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楼主
发表于 2007-3-17 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了很多种陀螺,从401到601发现锁尾的效果都有欠缺,在急加速减速时多少都有偏移问题,只是多少有分别而已.在急速下降后在立即急速上升就可以很明显看到这种情况.:em15:
看现在的飞机设计,我们可以看到大多数直机尾桨的动力来自主旋翼,主旋翼在大负荷冲击下转速急速下降导致尾桨不能获得足够动力而导致摆尾,虽然改用轴传动可以减少延时,但都不能彻底解决问题.以下是我想到的一些解决方法,欢迎拍砖:em05: :
1.尾桨用独立动力驱动,尾电机以大致恒定速度转动,以改变螺距的方式来补偿偏移,因为螺距变化比电机加速快很多,可以提高响应速度.
2.加大主电机功率,减少大负荷下的转速跌落.
3,尾桨减速比可变,保持相对稳定的转速.
以上方法各有利弊.大家不妨讨论一下.:em15:

[ 本帖最后由 iceman 于 2007-3-17 13:24 编辑 ]

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2007-3-17 11:31 | 只看该作者
线性好的电机就可以锁得很稳,就是因为电机掉转不厉害:em24:
3
发表于 2007-3-17 11:36 | 只看该作者
我是让尾巴在中立点的位置,往左微点角度,感觉可以:em05:
4
发表于 2007-3-17 11:39 | 只看该作者
主电机转速下降是根本原因,所以电调是否可以改进算法,提高电机控制的动态性能?

加大主电机功率确实可以通过预留更大的功率余粮来减小速度跌落,但是这个跌落还是只能稍微减小,个人认为目前电调的动态特性不好才是最根本的原因,因为电机一般都有足够的短时过载能力。

尾桨减速比可调整想法确实很好,但是也要控制电路的支持,成本也会上升不少。
5
发表于 2007-3-17 11:43 | 只看该作者
关注!
6
发表于 2007-3-17 11:57 | 只看该作者

你说的其实是个古老的问题.

早在陀螺功能低下的年代就有一种叫做"跟轴"的遥控器功能设定模式,根据油门杆的动作相应的加大或减小尾螺距,腿油门时加大尾螺距是上跟轴,减油门时减小螺距是下跟轴,这个功能在我使用3810的时候就有发现.当时觉得这个混控好奇怪,但设定好以后就会觉得很好用了,马达也可以根据这一原理来设定其加速或减速混控,...说说跟轴....顾名思义就是跟着主轴的偏转角度进行相应调整的混控动作.
  我是这么理解的如有不全面的地方欢迎大家补正:em15: :em15:
7
发表于 2007-3-17 12:04 | 只看该作者
:em26: :em26:
8
发表于 2007-3-17 12:15 | 只看该作者
原帖由 易飞 于 2007-3-17 11:57 发表
早在陀螺功能低下的年代就有一种叫做"跟轴"的遥控器功能设定模式,根据油门杆的动作相应的加大或减小尾螺距,腿油门时加大尾螺距是上跟轴,减油门时减小螺距是下跟轴,这个功能在我使用3810的时候就有发现 ...



混控模式还是通过舵机来进行的,现在陀螺仪已经可以很好地做到这一步了。

LZ想讨论的问题是当主电机转速下降时如何保证尾巴还是不动,即使告诉陀螺仪都做不到,实际上混控也是做不到的。

个人观点,欢迎拍砖
9
 楼主| 发表于 2007-3-17 12:45 | 只看该作者
原帖由 跳跳虎 于 2007-3-17 12:15 发表



混控模式还是通过舵机来进行的,现在陀螺仪已经可以很好地做到这一步了。

LZ想讨论的问题是当主电机转速下降时如何保证尾巴还是不动,即使告诉陀螺仪都做不到,实际上混控也是做不到的。

个人观 ...

不错,就是这个意思,:em15: 谢谢补充!:em00: 主轴转速低的情况下,由于尾桨的减速比是固定的,所以就算尾桨的PITCH调到最大也会因为转速不够也不能产生足够推力去补偿偏移。:em05:
10
发表于 2007-3-17 13:04 | 只看该作者
主轴转速低的情况下,由于尾桨的减速比是固定的,所以就算尾桨的PITCH调到最大也会因为转速不够也不能产生足够推力去补偿偏移。

:em26:
11
发表于 2007-3-17 14:43 | 只看该作者
加大尾桨怎样
12
 楼主| 发表于 2007-3-17 14:52 | 只看该作者
原帖由 flying3d 于 2007-3-17 14:43 发表
加大尾桨怎样

单独加大尾桨会令尾控制线性变差.动力损耗变大!
13
发表于 2007-3-17 14:59 | 只看该作者
厉害,学习了:em15:
14
发表于 2007-3-17 15:26 | 只看该作者
针对这种极端情况, 我认为有必要将原有的单尾浆改成双尾浆系统。:em24:
15
发表于 2007-3-17 16:33 | 只看该作者
厉害啊,学习中
16
发表于 2007-3-17 16:40 | 只看该作者
原帖由 跳跳虎 于 2007-3-17 11:39 发表
主电机转速下降是根本原因,所以电调是否可以改进算法,提高电机控制的动态性能?

加大主电机功率确实可以通过预留更大的功率余粮来减小速度跌落,但是这个跌落还是只能稍微减小,个人认为目前电调的动态特性 ...

电池是非常关键的因素..控制再好电池放不出电来....没用
17
发表于 2007-3-17 16:48 | 只看该作者
:em04:
18
 楼主| 发表于 2007-3-17 22:25 | 只看该作者
今天晚上继续测试发现转速跌落并不严重,不足以令尾桨产生不了足够的推力,反而是陀螺的延迟比较严重.因为我加小小右舵推油门可以保持急加速直线上下,问题看样子还是在陀螺的调整上.明天继续测试.
19
发表于 2007-3-17 22:39 | 只看该作者
强人
20
发表于 2007-3-17 22:48 | 只看该作者
呵呵,跟着版主学习学习
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