本帖最后由 dexter571 于 2014-12-12 12:37 编辑 继续昨天的话题,早上出去飞了3块电池: 第一步,将IMU和GPS与重心相对位置进一步调整,发现掉高情况依旧; 第二部,将配重减去一公斤,并将垂直感度逐步提高至220左右,掉高现象有缓解; PS:WKM飞控几乎全新。 初步结论: 由于大四轴在四向运动时,不同于6、8轴具有多个电机同时工作; 比如前向时,M1\M2电机转速将明显低于M3\M4电机,如果电机转速不够,特别是低KV、大桨高效电机,可能产生掉高现象; 解决方法: 提高电机KV值,增强四向运动时的转速; 或者减轻起飞重量。 以上为个人拙见,欢迎采用大四轴、大载重的朋友讨论指教! 再PS:根据使用零度飞控或者零度高一的多位朋友反映,并无掉高情况,据此可能因飞控算法不同产生影响。 |
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dexter571 发表于 2014-12-11 23:43 祝你成功 |
crazyboyyy 发表于 2014-12-11 23:18 重新设定了IMU和GPS的位置,感觉可能和这个有关,和之前的设定差了5CM左右,特别是GPS和重心的相对位置,明天测试,然后把结果贴上来! |
dexter571 发表于 2014-12-11 23:09 别完全堵死 降低风的扰动 就和麦克风的罩子一个道理 |
crazyboyyy 发表于 2014-12-11 23:03 第一个有副作用吗?第二条我觉得好,马上着手试试! |
把悟空IMU上的孔用海绵堵住, 另外测量实际重心与飞控距离,在设置软件中精确填写 |
dexter571 发表于 2014-12-11 22:31 是不是气压计有问题 |
慢慢调低垂直感度试试 |
molei 发表于 2014-12-11 22:26 其他用WKM的飞机都还好,而且这个左右几乎不掉,只有前后! |
mrwangzhenhua 发表于 2014-12-11 22:00 你没仔细看,不是悬停或者航向角掉高,是走前进、后退航线掉 |
通病,慢慢的转就不掉了,要不动再强悍一点也会有帮助,u7尺寸貌似5511 |