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楼主: 惠民
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试做渐开线小模数齿轮,0.6M,39T,用于改造小白菜鼓风煤油灯机芯

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 楼主| 发表于 2025-5-11 18:42 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2025-5-10 23:42
轴越细,线速度越低,需要更高的转速,有仪表车床转速能达到3000转,就是为加工细轴用

我的转速最高也就一千多转,变频器开最大了

欢迎继续阅读楼主其他信息

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 楼主| 发表于 2025-5-11 18:53 | 只看该作者
本帖最后由 惠民 于 2025-5-12 01:02 编辑

39齿的轮片和8齿的齿轮轴,分别替换原来的二轮和三轮,或者叫二车和三车,可是翻车了,理论中心距是14.1,实测中心距14,齿轮啮合较紧,卡顿不流畅,哪道就这0.1就引起卡顿?我一开始就认为大0.1不碍事,还真的不行,39齿的齿轮直径可能要车小0.1,然后在每个齿上再铣一刀,补一刀的操作难度较大。或者另做加工一个38齿的,8与38不是互为质数,不太完美。其实应该在理论中心距的数值上加上0.1做为实际中心距,这个公差可以保征啮合顺畅。





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 楼主| 发表于 2025-5-11 18:54 | 只看该作者



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 楼主| 发表于 2025-5-11 19:00 | 只看该作者





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发表于 2025-5-11 23:00 | 只看该作者
惠民 发表于 2025-5-11 18:53
39齿的轮片和8齿的齿轮轴,分别替换原来的二轮和三轮,或者叫二车和三车,可是翻车了,理论中心距是14.1, ...

0.1而已,刀纹都有几个丝了。拉出来,可调齿距啮合,放点研磨膏,跑它几分钟,磨合磨合
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 楼主| 发表于 2025-5-12 00:48 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2025-5-11 23:00
0.1而已,刀纹都有几个丝了。拉出来,可调齿距啮合,放点研磨膏,跑它几分钟,磨合磨合

你的方案我也考虑过,做个简单的走合工具,用一个小电机带动齿轮运行。

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 楼主| 发表于 2025-5-12 01:11 | 只看该作者
齿轮片与轮轴铆合后轮片有晃动,这个情况如何掰正?看过手表摆轮校正的视频,摆轮有4条辐条可以掰正调整,大齿轮用这个办法显然行不通。

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 楼主| 发表于 2025-5-12 21:43 | 只看该作者
非常遗憾的宣布第二个0.6模39牙的齿轮片报废了,今天晚上把直径车小0.15,准备每齿铣一刀,第一个对刀点是齿尖,第二个对刀点是齿槽,应该把铣刀盘退到第一个对刀点然后加上下切深度1.35。



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 楼主| 发表于 2025-5-13 21:48 | 只看该作者
我很想你们因失误报废工件的心情是什么样?今天晚上又挖也挖下块料,这次的直径是24.3,比理论直径小0.2,其中0.1是减小理论中心距的论,另外0.1是预留出啮合间隙,防止因实际中心距小引起啮合卡顿。

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 楼主| 发表于 2025-5-14 21:59 | 只看该作者
今天晚上又干了两三个小时,终于成功了,下切1.36(全齿高),啮合顺畅。





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 楼主| 发表于 2025-5-16 09:24 | 只看该作者
已经完工,开始试运行,齿轮的转速比更改后风扇每分钟增加几十转。



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 楼主| 发表于 2025-5-16 09:27 | 只看该作者


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