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Y3锁尾能力的求教……

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楼主
发表于 2014-10-30 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zhangpengsir 于 2014-11-1 07:45 编辑












求教,Y3的矢量偏转方向控制,在最理想的PID参数下,能做到很利落的手感吗?
还是它矢量偏转翼面方向变化来实现方向变化,本来就是这样的手感,做不到干净利落的控制?



现在我这架Y3,CC3D飞控,尾巴状态还没达到我认为理想的状态,打方向尾部反应慢、动作慢、舵量大了,还会过头。如果提高感度P和D,尾部的抖动就会变大。再有就是默认的Yaw模式是Axis lock适合Y3的尾巴不?有更适合的模式吗?当然,和目前舵机和矢量尾马达座的虚位有关,也和尾桨的精度动平衡有关!

总之,就是想问问Y3的矢量尾,能不能做到硬朗、利索的感觉!当然,不可能达到直机那样的锁尾效果……








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沙发
发表于 2014-10-30 15:03 | 只看该作者
仅就目前状况而言,是否已经比X4利落多了?
3
发表于 2014-10-30 16:08 | 只看该作者
个人认为 飞控先减震 其余的可以慢慢调  舵机要单独供电  锁尾像直机那么样 估计有点难
4
 楼主| 发表于 2014-10-30 16:58 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-10-30 15:03
仅就目前状况而言,是否已经比X4利落多了?

不够利落,我努力的在每个转弯时,认为的修正着大幅度转向的过渡现象~,你仔细看视频,我***转身时,尾巴都会过头一下的~




5
 楼主| 发表于 2014-10-30 17:01 | 只看该作者
我要飞得更高fzb 发表于 2014-10-30 16:08
个人认为 飞控先减震 其余的可以慢慢调  舵机要单独供电  锁尾像直机那么样 估计有点难

和飞控的震动没关系,一开始,给CC3D上了减震床,发现明显不如直接粘在机架上,更稳定!

舵机只有一个,UBEC只负责了接收机、CC3D飞控和一个舵机,应该是够用的。而450直机上,往往都是3个9G金属舵机加一个中型锁尾舵机,那个耗电才更大,但不暴力的时候3A都够用了~

6
发表于 2014-10-30 17:58 | 只看该作者
还是看调参了,当然舵机的力量也是一定要够的,建议试试用舵机臂内孔,外孔的舵量太大了,另外你如果发现转向反应迟钝缓慢有尾追就要提高p值,降低I值,提高到尾巴略有回弹后再提高d值,这样应该可以改善
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7
发表于 2014-10-30 18:01 | 只看该作者
y3很漂亮,我也准备在搞一个,用我之前炸废的mwc四轴。以前有个玉兔y3,调的非常完美,不幸的是夜航掉湖里去了,至今觅无踪迹
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8
 楼主| 发表于 2014-10-30 20:51 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2014-10-30 17:58
还是看调参了,当然舵机的力量也是一定要够的,建议试试用舵机臂内孔,外孔的舵量太大了,另外你如果发现转 ...

感谢帮忙分析,下一步从机械和参数两方面着手,减小机械虚位、做好桨平衡,然后继续尝试PID的参数调整~

9
发表于 2014-10-30 22:33 | 只看该作者
apm飞控可以飞y3吗?
10
发表于 2014-10-30 22:41 | 只看该作者



看老外的kk2玩的如鱼得水,应该是飞控问题.....


等明天我的y3 apm搞好,再回答LZ。

11
发表于 2014-10-30 23:34 | 只看该作者
JJ不错啊
12
 楼主| 发表于 2014-10-31 06:45 | 只看该作者
huangzp2001 发表于 2014-10-30 22:33
apm飞控可以飞y3吗?

可以的,完全没问题,泡泡老师不就有专门的APM飞Y3的教程吗,我下一步也换APM,mini APM~

13
 楼主| 发表于 2014-10-31 06:46 | 只看该作者
wowjl 发表于 2014-10-30 22:41
看老外的kk2玩的如鱼得水,应该是飞控问题.....

从视频里看,其实觉得动作都可以,没啥问题,和实际飞行操纵的手感相比,还是不同的~

14
发表于 2014-10-31 06:55 | 只看该作者
15
发表于 2014-10-31 07:20 | 只看该作者
什么配置能飞多久呀?
16
 楼主| 发表于 2014-10-31 07:27 | 只看该作者
17
 楼主| 发表于 2014-11-1 06:03 | 只看该作者
wowjl 发表于 2014-10-30 22:41
看老外的kk2玩的如鱼得水,应该是飞控问题.....


您的APM Y3搞得怎么样了?
18
 楼主| 发表于 2014-11-1 06:06 | 只看该作者
加装固定或同步偏转的下垂直尾翼,会有效果吗?
19
发表于 2014-11-1 07:16 | 只看该作者
换APM 自动调参 就不会有让你不爽的冲过头现象了 APM的话减震必须用

还有 我最近有个大买卖 要是实验成功了 可以分享给你这个机架用
20
 楼主| 发表于 2014-11-1 07:37 | 只看该作者
美国鹰眼 发表于 2014-11-1 07:16
换APM 自动调参 就不会有让你不爽的冲过头现象了 APM的话减震必须用

还有 我最近有个大买卖 要是实验成 ...

哇噢~

期待啊!

我本想尝试用TL固件的自动调参来调整CC3D的PID值来的,无奈刷了TL固件后,尾舵机始终处于憋舵状态,怎么调都不行,所以不得不换回OP固件。

APM我也马上会上这机架上测试了,我先解决矢量尾座的虚位问题~

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