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3DR Pixhawk与GPS的搭配用于传统直升机调试历程(全文完)!

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楼主
发表于 2015-2-15 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zhangpengsir 于 2015-3-3 16:05 编辑

之前用APM 2.6 调试传统直升机的应用,被TBE困扰,反复调试修改,也未能解决,暂且搁置!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &tid=1035000&extra=

更换下一代32位Pixhawk飞控来测试它的传统直升机应用!


反人类的插口和接线设计:









使劲整理,只能到这样:






不影响戴帽子:






首测定点成功:


2015年2月16日,雨夹雪转小雪,北风3-4级,测试Pixhawk 搭配双GPS(主GPS Neo 6M、从GPS Neo M8N),冒雪测试亚拓 500 DFC 定点悬停(Loiter):

天气原因,主GPS卫星数量始终在7-9颗,看不到从GPS的卫星数量,HDOP值,在2.1-2.4之间~




迎风时,仰俯角度会有一些震荡,转为侧风,震荡消失;侧风时,稍有摆尾,下次可以尝试提高一些Yaw感度!




日志分析显示,各功能工作正常,包括罗盘,只有震动值,提示应该再尽量减小……



定高表现不错,在迎着风的水面边缘低空悬停,定高表现稳定。直升机的定高修正也体现出了他的优势-利用改变总距来控制定高,抗风性优势明显!





视频在此:


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2015年2月20日,大年初二,更新:

这次开启了“卡尔曼过滤”,双GPS,HDOP控制在1.4左右,精调的主旋翼的PID。在经过几轮长时间定点悬停测试后,今天首次尝试自动航点任务,测试成功。鉴于冰面较硬,今天没敢尝试自动起飞和自动降落…………



测试之后的日志分析:

震动,经过机械调试和“卡尔曼过滤”的计算,已经很理想了~


定高,可以用完美来形容,绝不亚于DJI~


天气原因,卫星数量不是很高,但HDOP足够~


最终的分析结果,各方面基本满意,IMU震动提示注意,应该也是综合了起降和个别机动的数据而提示要注意~


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2015年2月21日大年初三更新:

远距离大曲线航点自动任务测试成功!



bing卫星地图下的飞行轨迹~


谷歌地图下~



整个飞行的震动情况~



GPS与HDOP状况~

定高表现情况~


罗盘1的数据~

罗盘2的数据~

谷歌地球上查阅第一次自动曲线航点的飞行数据~

谷歌地球上查阅第二次自动曲线航点的飞行数据~

自动分析日志情况!


之后,又做了“低空定点-切换转速测试”:



还有“超低空‘地效’影响下长时间的定点悬停测试 ”:


绕圈模式测试成功,默认半径与角速度:



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2015大年初七,转战大连飞场,却遭遇罕见暴雪,时间紧迫,场地难得,冒雪测试自动航点与自主降落,成功:






















回来之后,机身上都是冰和水,赶快送进卫生间用浴霸来进行烘烤去湿~





日志分析显示定高与航线轨迹都很规范:









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2015年2月26日大年初八,大雪过后,大晴天,测试亚拓500Pro DFC的自主起飞、引导模式、自动(自动协调转弯)航点、自动返航、自主降落模式,成功!





任务航点设计,为了体现航点间的速度,尽力选大跨度的航点,设置为曲线航点(也就是自动协调转弯):



实际两次任务执行的飞行轨迹状况,很平滑流畅:



两次航点任务的三维轨迹,因为设置了不同高度的航点,所以,在三维视图中,可以很清晰的看到高度变化的执行情况:




引导模式(图中直线)与绕圈模式的执行情况:


引导模式与绕圈模式是维持当前高度的:


最大航速设置,还没有发挥出直升机的优势:






趋于理想的PID设置,只需要再适当增加“自稳模式”的P感度,应该就很理想了~





配图:












失控返航模式测试失败,关控后,飞机直接原地拍在地上~










已满血复活,查找原因,等下次测试再更新…………


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2015年3月3日更新,离上次更新,已经有好几天了!

不更新的原因,是因为上次的“失控返航”测试失败,不单纯是炸坏了脚架和减震床。第二天测试飞行,发现飞控表现异常,各种异样。后来,确认飞控的主控中加速度计出现了问题,已经无法进行测试飞行!

Pixhawk双GPS飞直升机调试-飞控出现异常:






所以,只能停工,返修飞控主控板!

还好,飞控卖家是个爽快人,立即更换了一块他自己在用的飞控板过来,还顺便把M8N GPS的天线更换成更大尺寸的!

之后,利用手里的另一块飞控,直接导入原参数设置,又继续开始了测试~

换了新的飞控后,还是要确定基础的定点悬停会不会有问题,所以,还是要先测试一下Loiter模式的稳定性:






2月17日下午,经过重新调整后,“失控返航”终于测试成功:




随后,更换场地,尝试超视距高速自动航点的飞行情况,就转战海边沙滩~



抱着飞丢飞机而“提控回家”的准备,经过紧张的等待和无比的担心,超视距大航线测试成功,最大航速设置为35M/s,实际飞行最高航速达到了25M/s,也就是最大时速达到了90KM/h~







日志回顾中,查看,最远点达到了790米,数传肯定是没有了信号,但遥控器信号还有,没出现失控现象,飞机按照预定计划,飞回来了!但有几处丢星的点,路线要有偏移~



航速高了,略有调高,应该是飞机没有设置定速模式导致的,后续会更换更好的定速电调再测~







看着自己飞回来的飞机,心情大好,就悬停拍了几张~









————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2015年3月2日,返回主场地,并将双GPS 的 6M + M8N, 更换为 6M +6H,鉴于飞控与飞机状态一直稳定,就大胆尝试开启500级直升机的“自动跟随”模式测试,获得成功。限于场地和设备,没能挂载空中视角的摄像头,也没有高速的地面目标移动,所以,视频的效果不太明显,但稳定程度很明显~




绿紫色,为跟随模式的路线;粉色路线,为自动返航路线~







手机地面站上的路线:





最后切RTL自动返航 :



3月3日早晨,就在公园湖边测试了5级北风下的定点模式抗风情况:






至此,开源飞控、双GPS模式下,直升机的自主起飞、定点定高悬停、引导模式、绕圈模式、自动航点飞行、自动协调转弯、高速自动航线、自动返航、失控返航、跟随模式、自主降落,全部测试成功!!!

感谢大家的支持与关注!


全文完

2015年3月3日 16:05











评分

参与人数 7威望 +17 模币 +10 收起 理由
mouge + 2 + 10 正在了解开源飞控,学习了
黑白熊 + 2 楼主写得很具体,学习了!
zdyiyo + 6 终于有开源飞控的直升机玩家了,学习。
chenturan + 2 很给力!
jdxl + 1 求调试过程,手机地面站叫啥名字

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沙发
发表于 2015-2-15 13:23 | 只看该作者
技術帖
有想要搞,但目前卡在合適的機身只吃 12S 但 PIX 的電流模組似乎沒法支持...

3
发表于 2015-2-15 13:24 | 只看该作者
非常好
4
发表于 2015-2-15 13:24 | 只看该作者
有意思,我也想试试
5
发表于 2015-2-15 13:26 | 只看该作者
楼主能不能分享下接线图啊,正在考虑是用APM还是PIX装在600上折腾
6
发表于 2015-2-15 13:43 | 只看该作者
改到700N上面,多装点油可以去打药水了
7
发表于 2015-2-15 13:46 | 只看该作者
本帖最后由 caosix2 于 2015-2-15 13:59 编辑

  楼主辛苦了,,顶起。。。

9494 —— Pix应该做得像 Px4 那样 小巧才好用。。

不知楼主:是否愿意 发送 【你的.param】 参数文件,

现在 论坛不方便上传文件[百度 讨厌],,只好请 楼主:

把‘全体参数’分屏 截图 OK??。。。百度 真讨厌。

再请问楼主:“被TBE困扰”——TBE 是什么 ——?


8
发表于 2015-2-15 14:09 | 只看该作者
这个语音模块是遥控器上的吗?
9
发表于 2015-2-15 14:12 | 只看该作者
唐牛 发表于 2015-2-15 13:23
技術帖
有想要搞,但目前卡在合適的機身只吃 12S 但 PIX 的電流模組似乎沒法支持...

是指电流计么~~~

10
 楼主| 发表于 2015-2-15 14:13 | 只看该作者
caosix2 发表于 2015-2-15 13:46
楼主辛苦了,,顶起。。。

9494 —— Pix应该做得像 Px4 那样 小巧才好用。。

百度云附件:首飞.param   

TBE,就是“Toilet Bowls Effects”,即“马桶效应”,定点悬停时,飞机像“马桶冲水一样划圈”,越划越快,最后导致翻倒、炸机……

11
 楼主| 发表于 2015-2-15 14:14 | 只看该作者
唐牛 发表于 2015-2-15 13:23
技術帖
有想要搞,但目前卡在合適的機身只吃 12S 但 PIX 的電流模組似乎沒法支持...

12s为动力电的,一般都是**接收和伺服器供电,2s并联给电流模组即可!

12
 楼主| 发表于 2015-2-15 14:15 | 只看该作者
此人无名 发表于 2015-2-15 14:09
这个语音模块是遥控器上的吗?

手机地面站上的语音提示!

13
 楼主| 发表于 2015-2-15 14:16 | 只看该作者
Y菜鸟 发表于 2015-2-15 13:26
楼主能不能分享下接线图啊,正在考虑是用APM还是PIX装在600上折腾

直接上Pixhawk,APM的能力还是有限,我折腾了1个月APM,暂时放弃了APM for Helicopter的无副翼机型的调试!

14
发表于 2015-2-15 14:18 | 只看该作者
某宝上有一种mds10-s5的模块能支持36-72v input 5v output.可以当12s的ubec
15
发表于 2015-2-15 14:34 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2015-2-15 14:14
12s为动力电的,一般都是**接收和伺服器供电,2s并联给电流模组即可!

他可能还希望使用电流计监测电流的~所以这么说

16
发表于 2015-2-15 14:35 | 只看该作者
不错不错!!!!!!!
这个视频拍的相当好,高度正好,可以很明显的观察飞机的悬停姿态和稳定程度!
17
 楼主| 发表于 2015-2-15 14:51 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2015-2-15 14:34
他可能还希望使用电流计监测电流的~所以这么说

还要监测动力电的电流?

我估计对于电子高手来说,这都不是问题,3DR本来就有支持高压的电流电压计的,只要Bec输出是合理范围,就不会出问题的!




18
 楼主| 发表于 2015-2-15 14:51 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2015-2-15 14:35
不错不错!!!!!!!
这个视频拍的相当好,高度正好,可以很明显的观察飞机的悬停姿态和稳定程度!

感谢中山兄的关注!

19
发表于 2015-2-15 14:54 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2015-2-15 14:51
感谢中山兄的关注!

我看这视频觉得非常舒服,哪些人老是把飞机飞得很高,然后开GPS模式,拍视频就拍个飞机和天空。。。。一点参照物都没有,根本都不知道飞机的悬停情况。

20
 楼主| 发表于 2015-2-15 15:03 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2015-2-15 14:54
我看这视频觉得非常舒服,哪些人老是把飞机飞得很高,然后开GPS模式,拍视频就拍个飞机和天空。。。。一 ...

嗯!

这是我上这个飞控的首测,而且,我这个场地以前练习直升机基础飞行,没发现什么问题!

后来,开始测试带GPS定位功能的飞控,才发现这个场地的地磁环境和卫星接收情况很差,同样的设备,换个地方,卫星数量会增加3-5颗,定点精度也会比这里好很多…………

这个视频是用的Neo 6M  GPS,今天搜星只有7颗,而精度因子HDOP也始终都在2.4以上(6M本身精度是2M,如果HDOP高于2,那定点的精度会在3米以上了),所以,定点还不是很理想!

不过,这个视频后面,炸机了,飞控默认的PID感度偏高,机身抖动停不下来,强迫熄火落地,扫裂了一只大桨…………

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