本帖最后由 柈峸烟乷 于 2022-6-12 12:35 编辑
手头闲着个坏了主板的gcp,索性换上k110的主板。改造过程非常简单,主板反装;舵机线延长,信号线和负极线对换;主电机尾电机线正负极互换。因为只打算在家里飞,所以没改无刷,空心杯主尾电机,300mah的电池至少能飞7分钟。
感度设为10,3d模式飞着挺稳,就是悬停一直向前跑,得一直带着30%左右的升降舵才能定住,十字盘已调平,陀螺仪校准也没用,有大佬知道怎么解决吗?
2022.6.12:被自己蠢哭了,两个主桨厚度都不一样,硬靠贴胶带配平减小了震动,所以当时都没发现。随便换了对垃圾桨,调调遥控器参数(主要就是调小升降、副翼和螺距的行程,都减小到70左右,保证舵机拉杆极限位置不干涉),完美了。
放几张t16sz设定xk110主板的3D和6G飞行模式的图,前面都选择“正常”,数字选择10就是3D,80就是6G
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