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WKM,WKM咋老让人不省心呢,上次四轴翻转,这次六轴自旋震荡

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楼主
发表于 2013-11-22 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次是四轴,降落时候从“GPS模式”切换到“姿态模式”,离地五米来个翻转,当时损失一狗二和云台电机和机架也挂了,下来接电脑调参,居然显示“IMU错误”,好吧,WKM全套返厂,技术人员没查出问题,疑似我的第三方电调或者电机堵转,这次换飞越680六轴,铂金30A,恒力4225KV390+APC1238,6S5200mha电池,这次飞前,是电脑看过参数,校正了电子罗盘,等了一分多钟GPS信号够了才上天,开始姿态起飞后,离地大概五米,切入GPS模式(说实话,每次从姿态--GPS--姿态,心里都有障碍了),悬停比较稳,当天风不小,大概3级,但是头一天,GPS悬停高度200米左右,4级风以上,也没这种自旋问题出现,万幸的是,之前有了一定的经验,靠冷静的不断切换GPS--姿态--手动三种模式,加上降高,最后停止了自旋和震荡,安全降落。文字太多看起来累,大家看视频吧,麻烦帮忙分析下究竟是哪些问题导致这样的震荡和自旋呢?



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caohanlin + 1 这个飞场真jiba好

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沙发
发表于 2013-11-22 23:29 | 只看该作者
估计是猴子太调皮了
3
发表于 2013-11-22 23:39 | 只看该作者
绝对至少有一只臂动力不足
4
发表于 2013-11-22 23:48 | 只看该作者
看不出來什麼問題?感覺電機、電調、接線可能性比較高!(該狀況跟斷槳保護很類似)自懸時飛控是有穩住,(不然早炸了)所以個人判斷排除飛控問題?

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5
发表于 2013-11-22 23:56 | 只看该作者
今天我的悟空加S800也炸了…
6
发表于 2013-11-23 00:01 | 只看该作者
唉,再说的都不敢飞了啊
7
发表于 2013-11-23 01:45 | 只看该作者
安了iosd mark2了没 数据倒出来看看就知道咋回事了嘛
8
发表于 2013-11-23 08:17 | 只看该作者
可能有地磁干扰,换个地方看看
9
发表于 2013-11-23 09:00 | 只看该作者
之前看说明书也是要求用姿态模式起飞,请问这个是什么原理呢?
比之于GPS模式起飞有什么好处?
降落的时候也是用姿态模式比较好么?
10
 楼主| 发表于 2013-11-23 10:02 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-11-22 23:48
看不出來什麼問題?感覺電機、電調、接線可能性比較高!(該狀況跟斷槳保護很類似)自懸時飛控是有穩住,(不然早 ...

谢谢你的分析,我想可以排除接线问题,因为从插头到电调的动力线都是双备份,焊死,电调信号线也焊死,电调到电机的线也焊死,而且用硅橡胶封死,况且飞这个视频的前一天,气候状况更加恶劣,也没这种情况

11
发表于 2013-11-23 14:35 | 只看该作者
15015103 发表于 2013-11-23 01:45
安了iosd mark2了没 数据倒出来看看就知道咋回事了嘛

对加装IOSD 可以道出数据,分析是那里的问题
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