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零度飞控原因导致炸机,问题分析处理中..(此前续航27分钟)

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楼主
发表于 2014-7-6 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 lp651302 于 2014-7-9 18:46 编辑

2014年07月03日19:03分,天还没黑,空中吹着微微小风(大概1-2级),我带着我的小JJ(飞越650)来到一片扩地,准备检查就绪扳杆解锁起飞,途中换了块电池,状态基本可以,因为是郊外蚊虫太多,准备回家,故返航(在此场地飞过多次,返航从未出现问题),忽然返航到一半(返航路线也正确)JJ垂直下降,四个螺旋桨均在转动,从50几米的高空瞬间摔到水泥地上,惨不忍睹,惨状大家可以猜想下JJ重2.78KG,未避免伤心就不上图了



    后来将最后一分钟数据发给零度,零度吴工马上告知一号电机停转,我想不可能,因为下来四个电机还在转,然后将此信息反馈零度吴工,吴工叫我在等等,故障在找原因,一等就是几天,本人就把
数据发到零度智控专业航拍交流群,终于真相浮出水面,飞控内部算法告诉飞控油门瞬间只有7了~也就是没输出了。。最低的那个。。然后状态还是返航中。。然后资态才随之翻。。。(详见数据)


虽然这是你们低端控,但是也因为这个飞控几千的血汗钱啊 你们也要给个合理说法吧,本来想升级X4的,现在有点手软了 ......


此前续航27分钟........

补上数据文件轨迹文件http://pan.baidu.com/s/1hq5kLFm








QQ图片20140706114453.jpg (147.08 KB, 下载次数: 235)

QQ图片20140706114453.jpg

QQ图片20140706122110.jpg (103.66 KB, 下载次数: 221)

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来自 2楼
 楼主| 发表于 2014-7-9 18:59 | 只看该作者
强调

请从数据主观的分析,分析为什么飞控会把油门打到7?既然我发上来了,那就是让大家分析的,请不要装成很牛逼的样子,这两天天下雨,各位懂........
3
 楼主| 发表于 2014-7-6 12:29 | 只看该作者
补上数据文件轨迹文件
4
 楼主| 发表于 2014-7-6 12:30 | 只看该作者

补上数据文件轨迹文件http://pan.baidu.com/s/1hq5kLFm
5
发表于 2014-7-6 13:20 | 只看该作者
用的什么飞控啊,补充下

6
发表于 2014-7-6 13:28 | 只看该作者
楼主电池还有电吗
7
 楼主| 发表于 2014-7-6 13:42 | 只看该作者
小康爷 发表于 2014-7-6 13:28
楼主电池还有电吗

请注意看数据文件,中途有换电池。

8
发表于 2014-7-6 13:51 | 只看该作者
估计没有人会理你的!!!!!!!!!!!!!!
9
发表于 2014-7-6 13:51 | 只看该作者
lp651302 发表于 2014-7-6 13:42
请注意看数据文件,中途有换电池。

S4V2吗 ?

10
发表于 2014-7-6 13:52 | 只看该作者
自动返航?
11
发表于 2014-7-6 19:34 | 只看该作者
零度最近炸鸡不少,起飞前多多检查下

来自安卓客户端
12
发表于 2014-7-6 22:53 | 只看该作者
用的是什么飞控?
13
 楼主| 发表于 2014-7-6 22:58 | 只看该作者
车轮履带 发表于 2014-7-6 22:53
用的是什么飞控?

x4以下的飞控

来自苹果客户端
14
发表于 2014-7-7 00:54 | 只看该作者
等周一吧,周末他们放假,我还是很相信零度的技术的
15
 楼主| 发表于 2014-7-7 01:08 | 只看该作者
那只有等周一了
16
发表于 2014-7-7 11:19 | 只看该作者
本帖最后由 稳健 于 2014-7-7 11:29 编辑

飞行数据有几个疑点
翻滚坠地之前,这个油门值是很恶劣的,是不是机械出了问题

翻滚坠地之前,这个油门值是很恶劣的,是不是机械出了问题



飞行过程中更换过电池  推断是4S 电池  那第一张图的电池只有14.35V  平均每片电压就只有 3.58V 了,第一次起飞前电压时14.89 每片也就是3.7V 左右  是楼主的电池有问题还飞控的电压监测有问题,第二张图电压16.62  平均是  4.15V  正常, 2个电池的监控电压相差太大了吧 还有就是,2个电池的当前电流记录都是255A  太夸张了吧


17
发表于 2014-7-7 16:53 | 只看该作者
稳健 发表于 2014-7-7 11:19
飞行数据有几个疑点
翻滚坠地之前,这个油门值是很恶劣的,是不是机械出了问题


S4V2不能接电量传感器,所以那个电流值是没有意义的。在翻之前的一瞬间,飞控将油门输出打到最低是怎么回事?
18
发表于 2014-7-7 16:58 | 只看该作者



看来我的也是这种情况,自动返航中,降落高度有6-7米时忽然一个跟头就下来了。

19
发表于 2014-7-7 17:32 | 只看该作者
知己 发表于 2014-7-7 16:58
看来我的也是这种情况,自动返航中,降落高度有6-7米时忽然一个跟头就下来了。

问题正在解决中

20
发表于 2014-7-7 18:39 | 只看该作者
知己 发表于 2014-7-7 16:58
看来我的也是这种情况,自动返航中,降落高度有6-7米时忽然一个跟头就下来了。

有消息了告知下袄,

21
发表于 2014-7-7 19:25 | 只看该作者
看完hj文件后 发现两个疑点,1 hj文件看不到 飞控的序列号
                                        2, 飞机姿态先出现巨大的晃动系数之后 ,,飞机的震动系数开始增加 随之油门增大 然后 震动系数到20之后油门关闭,之后倒扣

分析:
分析之前先解释两个概念 1晃动系数---飞机做肉眼可见的大幅度***的姿态变化(速度远远超过飞控输出的最大速度)
                                   2震动系数---电动机等原因产生的高频震动,一般看不到 用手能摸到 一般情况下震动是由于电机和桨动平衡不佳所产生的,当然也有机架的本震影响
晃动系数突然变大,也就是说飞机突然有大幅度的姿态变动 ,无外乎两种原因 一、飞控的内因(飞控必须输出油门,俯仰,横滚等舵量变化才会产生姿态变化)
                                                                                                               二、外接原因(外力碰撞,射桨,桨送了,电机堵转等)
从数据来看,在晃动系数突然变大前飞控没有做大动作输出,因此基本可以排除,
可以这样理解,先有了突然晃动系数变大--》》然后震动系数变大 -----》》然后油门加大 ----》》》之后震动系数越来越大 ------》》》最后关闭油门 ----》》》》倒扣炸鸡


基本情况应该是,外力导致飞机突然姿态发生大幅度变化,然后螺旋桨受伤导致 螺旋桨动平衡破坏导致飞机的震动系数增大, 螺旋桨受伤之后 一个轴的浮力不足以维持平衡 -------》》》飞控加大油门试图维持平衡--》》》损坏的螺旋桨提高转速震动加剧(这点从hj文件能看出 油门提高后震动系数明显增大)----》震动过大超过 飞控的量程严重影响姿态解耦,------》》飞控启动保护程序关闭输出----》失去动力后开始自由下落-----》》》下落过程中 由于有螺旋桨破损导致受力不均匀 ------》》》》受力不均匀产生 倒扣

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