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本帖最后由 dexter571 于 2014-12-12 12:37 编辑
继续昨天的话题,早上出去飞了3块电池:
第一步,将IMU和GPS与重心相对位置进一步调整,发现掉高情况依旧;
第二部,将配重减去一公斤,并将垂直感度逐步提高至220左右,掉高现象有缓解;
PS:WKM飞控几乎全新。
初步结论:
由于大四轴在四向运动时,不同于6、8轴具有多个电机同时工作;
比如前向时,M1\M2电机转速将明显低于M3\M4电机,如果电机转速不够,特别是低KV、大桨高效电机,可能产生掉高现象;
解决方法:
提高电机KV值,增强四向运动时的转速;
或者减轻起飞重量。
以上为个人拙见,欢迎采用大四轴、大载重的朋友讨论指教!
再PS:根据使用零度飞控或者零度高一的多位朋友反映,并无掉高情况,据此可能因飞控算法不同产生影响。
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