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新装260超轻Naze32稳得一逼不懂怎么调试的可以回帖问我

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楼主
发表于 2015-8-11 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 a28624586 于 2015-8-11 17:26 编辑

这个机架绝版了 只有85GNaze32几乎可以脱控 已经调试好 稳得一逼 新手不知道怎么练习 不敢大胆飞 1800Ma飞9分钟 电机混搭的前面银燕后面花牌 都是2204 电梯前面杂牌 后面乐天



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沙发
 楼主| 发表于 2015-8-11 10:52 | 只看该作者



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 楼主| 发表于 2015-8-11 10:54 | 只看该作者



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发表于 2015-8-11 11:20 | 只看该作者

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发表于 2015-8-11 11:22 | 只看该作者

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 楼主| 发表于 2015-8-11 11:26 | 只看该作者
发现个问题 CCD 700线sony的 100多元 和便宜的700线不是sony的效果一样一样的!很郁闷 多花了钱!
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发表于 2015-8-11 11:32 | 只看该作者
机架不错
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发表于 2015-8-11 11:33 | 只看该作者
a28624586 发表于 2015-8-11 11:26
发现个问题 CCD 700线sony的 100多元 和便宜的700线不是sony的效果一样一样的!很郁闷 多花了钱!

是的, 在穿越上基本区分不出来


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发表于 2015-8-11 11:35 | 只看该作者
4个电机不一样
10
 楼主| 发表于 2015-8-11 11:39 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2015-8-11 11:33
是的, 在穿越上基本区分不出来

浪费钱了!100多元的SONY根本没有必要买,X宝上居然还是最好卖的要提醒新手买700线2.8的就可以了

11
 楼主| 发表于 2015-8-11 11:43 | 只看该作者

是的 前面2个银燕 后面两个花牌!平衡和声音花牌都更优秀,装起对比一样,电调4个也不一样,看来NAZE32对这些电调 电机都不挑剔,即使前面的电机声音大 后面的很安静,也一样飞着很平稳,可以脱控大概7-8秒 轻微飘逸 遥控校准好后几乎不飘逸

12
发表于 2015-8-11 11:57 | 只看该作者
飞控是什么的?
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 楼主| 发表于 2015-8-11 11:58 | 只看该作者
sysmu 发表于 2015-8-11 11:57
飞控是什么的?

NAZE32

14
发表于 2015-8-11 11:58 | 只看该作者

好调试吗? 一直很想入,怕不好调~

15
 楼主| 发表于 2015-8-11 12:05 | 只看该作者
sysmu 发表于 2015-8-11 11:58
好调试吗? 一直很想入,怕不好调~

非常好调试 我飞的是默认PID 自稳模式 比起cc3d感觉飞起来舒服多了,调试也比CC3D方便,我用的CF固件。可以加气压计 声呐 这些都很好安装,建议买6DOF的就行,定高用声呐才6元钱,也非常好安装。不过穿越其实这些都不必要。NAZE32比起cc3d感觉就是扩展 还有代码都更加开放,这意味着去优化的人更多,所以飞起来更加稳定,自由度更高。

16
发表于 2015-8-11 12:17 | 只看该作者
a28624586 发表于 2015-8-11 12:05
非常好调试 我飞的是默认PID 自稳模式 比起cc3d感觉飞起来舒服多了,调试也比CC3D方便,我用的CF固件。可 ...

混装,有意义的测试

回头发一段飞行视频看看

17
 楼主| 发表于 2015-8-11 12:19 | 只看该作者
moof 发表于 2015-8-11 12:17
混装,有意义的测试

回头发一段飞行视频看看

OK 下午去飞 发个视频
18
发表于 2015-8-11 12:56 | 只看该作者
楼主教调pid,260机架,新装的
来自苹果客户端来自苹果客户端
19
发表于 2015-8-11 13:01 | 只看该作者
a28624586 发表于 2015-8-11 11:26
发现个问题 CCD 700线sony的 100多元 和便宜的700线不是sony的效果一样一样的!很郁闷 多花了钱!

现在用30块的镁光139板也比索尼700线强
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 楼主| 发表于 2015-8-11 13:20 | 只看该作者
东城 发表于 2015-8-11 12:56
楼主教调pid,260机架,新装的

PID 不会调试 可以默认的 选择MWClast 5通道设置个AOUT-TUNE(自动调参) clearflight 1.90据说还有个G-tune更先进的自动调参(在官网上研究中,还不太熟)
会调PID可以引用:如何调整PID(水平有限本段不一定合适,凑活理解)
1. rate模式里调整. 使用默认PIDs和默认起飞悬停看看你的多轴是如何反应的. 如果不稳的话,那么需要调整PID.。一点点的降低知道你觉得比较稳.然后细调你的PID.
2. 我不使用增加P到某一个值然后发现它开始震荡,然后在降低一点P值。我的方法是一点点的增加P值知道达到比较好的效果,这样可以减少调整的次数和错误
P: 当你移动你的摇杆到左或者是右然后回到中立位置的时候,它应该立刻停止而不应该是那种很生硬又或者是很粘滞,一直调整到它有轻微的震荡,一丝丝的震荡就好.
这时降低P值.如果你发现它变得太迟钝了那么增加P值,对于pitch和yaw的调整同样如此. 对于yaw而言,有些不同. 观察它停下的状态,如果很生硬的话,它可能会影响到pitch和roll,有时候甚至会影响高度锁定. 如果你发现这样的情况那么请减小P值.
I: 当你推油飞行并且推杆使得多轴的前进角度为35-45度时不应该掉高.并且应该保持当前的角度.如果没有保持的话那就增加I值.对于roll的I调整同样如此.
当你在快速飞行时如果I值过高的话,会出现抖动(不是高频振动,是低频振动).对于yaw而言也有些许不同- 打方向杆使得你的多轴航向偏移一个角度,然后摇杆回中,你的多轴应该保持在那个航向,如果你发现航向漂移的话那么增加I值直到不漂移.
D: 用于克制P值(pitch、roll)过大导致的过于生硬的停止, 增加D值,过高的D值会导致多轴操作起来过于粘滞.

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