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INAV2.4悬停冲天,skyrocket!

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楼主
发表于 2020-3-23 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一架飞机用的bf,但是没装GPS,200米丢图传后飞丢,所以第二架飞机准备用INAV,用的都是DJI图传,但是在使用INAV过程中遇到各种麻烦(果然用BF的比INAV的多还是有道理的),寻求多位大神后未果,周末试飞果然炸鸡,幸好掉草地上没什么损失,现在总结一下。

2.4固件:
1,罗盘,光流校准bug;直接校准以后没有数值,如果这时候点保存那就等于没校准,解决方法是先校准,然后不要点保存,随便点入其他设置界面,然后再点回校准页面,这时候校准数据就出现了,可以保存。
2,插电以后传感器高度快速下降;这种bug的最直观结果就是如果从acro切换到poshold+althold模式,电机会加速转动,因为传感器高度一直在下降,如果想定高那飞控就要让电机加速转动来抵消下降,但实际上我是放在桌子上的,根本没动飞机,也不可能是减震的原因,飞机都没启动,电机也没转,哪里来的震动?另外气压计用海绵压住,防止因气流温度升高而导致的数据波动,但目前看来并没有什么用。解决方法猜想:我是通过把GPS定高权重全部归零可以使高度读数变动较为稳定,设定在进阶设置里,GPS垂直高度,GPS垂直速度,最下方GPS垂直速度计算,前两项调成0,第三个开关关闭。请注意这里是较为稳定,因为在我去掉桨叶在室内解锁空转以后,高度读数还是会有变化;这个高度数值在传感器页面,选中气压计,蓝色的alt就是海拔高度数值,大家可自行查看,垂直移动飞机可以看到alt在上下变动,飞机水平不动alt应在0附近小幅波动,如果大幅波动,则定高会出现上蹿下跳的情况。

刷INAV就是希望能够在断图传或者失控的情况下保护飞机,但是定高有问题会影响rth,因为rth过程中althold全程参与,周末亲身体会:acro解锁,切换poshold+althold,小推油门到1500,飞机开始悬停,高度(Z轴)比较稳定,但是在水平(X,Y轴)有小幅漂移,随后调整pitch与roll试图修正水平漂移→→→→高能时刻→→→→啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊,伴随电机尖啸,飞机满油门瞬间飞天,马上切换rth试图自行降落,但是电机依旧全速转动(我设置的8米内rth直接landing是屎吗????),无奈切自稳缓慢降油门降落(这里感谢event大神,要不是他提醒我一定要单独设置一个自稳开关我就把angle和poshold+althold三开关放一起了),大约在空中5米左右不敢降了,因为我带着眼镜看不到自己,感觉飞机就在我头顶,准备摘眼镜目视降落;(雪上加霜来了)遥控突然断电,飞机直接自由落体(断电不算失控保护???),INAV名不虚传,我怕了。

以上就是我INAV的全部经历,反思一下刷回bf,感觉GPS救援更靠谱一些,自动化越多越容易出问题,还是老老实实黑羊高频头保命来的实在。。。

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沙发
 楼主| 发表于 2020-3-23 09:55 | 只看该作者
应该不是个例

微信截图_20200323095519.png (110.93 KB, 下载次数: 16)

微信截图_20200323095519.png

微信截图_20200323095648.png (75.18 KB, 下载次数: 13)

微信截图_20200323095648.png
3
发表于 2020-3-23 12:26 | 只看该作者
是什么原因找到了吗?只有2.4版本有这个问题吗?
来自苹果客户端来自苹果客户端
4
 楼主| 发表于 2020-3-23 12:54 | 只看该作者
我要吃饭 发表于 2020-3-23 12:26
是什么原因找到了吗?只有2.4版本有这个问题吗?

现在只知道是通电以后高度测量不准造成的,别的版本固件没试过,因为我用的DJI FPV,低版本固件没有OSD。
5
 楼主| 发表于 2020-3-24 15:42 | 只看该作者
https://github.com/iNavFlight/inav/issues/486
此贴深度探讨定高的震动问题,以及极端的skyrocket问题,由于我刚刷回bf现在没法测试,等周末刷回inav看看怎么样,大概就是INAV配置里有个256hz的选项,调成42hz。
6
发表于 2020-3-24 18:48 | 只看该作者
一直用2.14版本,屁事没有
来自安卓客户端来自安卓客户端
7
 楼主| 发表于 2020-3-24 18:58 | 只看该作者
a7945685213 发表于 2020-3-24 18:48
一直用2.14版本,屁事没有

我又不是模拟图传
8
发表于 2020-3-26 20:15 | 只看该作者
我之前切换也出现这样的情况,导致直接冲天,估计也是这个原因
9
发表于 2020-3-29 21:25 | 只看该作者
跟固件有啥关系?减震、气压计改海绵、调参
10
 楼主| 发表于 2020-3-29 21:38 | 只看该作者
FDRC 发表于 2020-3-29 21:25
跟固件有啥关系?减震、气压计改海绵、调参

你说的这些,我没有写吗?
11
发表于 2020-3-29 23:18 | 只看该作者
看来还是BF靠谱。
来自安卓客户端来自安卓客户端
12
发表于 2020-3-30 10:34 | 只看该作者
sjbshrss 发表于 2020-3-29 21:38
你说的这些,我没有写吗?

没看内容?你写的内容就最后一句赞同,用好的fpv设备,做到始终能够遥控飞机并随时能看到摄像机画面,这是FPV安全飞行的基础条件。定高定点返航都需要ACC辅助计算,如果有振动,数据计算错误(模友常说的飞控振傻了),就可能会导致定高定点返航异常。
13
 楼主| 发表于 2020-3-30 11:56 | 只看该作者
FDRC 发表于 2020-3-30 10:34
没看内容?你写的内容就最后一句赞同,用好的fpv设备,做到始终能够遥控飞机并随时能看到摄像机画面,这 ...

你想表达什么呢?
你说的调参,我按照开发者的视频调的,b站搜inav就那个作者的视频。
你说的海绵,我加了。
你说的震动,我说了放在桌子上,没开电机,没有震动,就算有开电机我也是全部减震做好的,减震螺丝,减震螺母加上的。
我没明白你说的什么意思?你的意思固件都一样是吗?2.4固件默认acc是256hz你知道吗?国外论坛有人反应256hz会窜天你知道吗?低版本默认42hz你知道吗?
怎么上来动不动就一副你们是小白,啥也不懂,明显自己调错了,跟固件没关系的态度?
来自安卓客户端来自安卓客户端
14
 楼主| 发表于 2020-3-30 12:00 | 只看该作者
重申一遍,飞机连接USB放在桌子上alt一点问题没有,只有连上电alt就开始波动,这是机械振动问题???
固件重刷默认5寸GPS设置还是这样,这是设置问题???
15
发表于 2020-3-30 12:26 | 只看该作者
sjbshrss 发表于 2020-3-30 11:56
你想表达什么呢?
你说的调参,我按照开发者的视频调的,b站搜inav就那个作者的视频。
你说的海绵,我加 ...

固件从2.0.1一直用到现在的2.4.0。为什么42hz正常256hz不正常,因为42hz能过滤掉更高频率的抖动,这就是为什么更改这个参数时地面站会提示有风险。没说谁是小白的意思,只是看到没有大量验证就加以猜测甚至得出结论,小小提醒而已
16
 楼主| 发表于 2020-3-30 12:31 | 只看该作者
FDRC 发表于 2020-3-30 12:26
固件从2.0.1一直用到现在的2.4.0。为什么42hz正常256hz不正常,因为42hz能过滤掉更高频率的抖动,这就是 ...

可是2.4固件上来默认就是256hz,我改成42hz还提示我应该改成更高值。
17
发表于 2020-4-9 12:42 | 只看该作者
降低loop time, 用1K或者2K试试
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