本帖最后由 hsp2008 于 2024-1-10 13:15 编辑
再来一弹~自制老鸭头式往复锯 我爱DIY,我爱制造!对于不打牌赌博,不喜欢酒席闹酒的我,除了适当的打球运动,DIY制造是我理工男业余生活的一大部分,这些年总是喜欢研究五花八门的玩意,13年从造多旋翼、玩履带车、模型船、雕刻机、3D打印、250车床,到制造大功率点焊机、高效火花机、ZVS,作品越造越大,成功率100%。不久前刚造了一台1200mm砂带机,确实好用,比砂轮机强太多,又激发起了我造往复锯的欲望,呵~~~我从爱diy变成了制造达人,一切问题自行搞定,单独的工作间加一个车库是我自娱自乐的场所,工作室工具样样齐全,老婆是个洁癖,我每次干活后必打扫清洁一遍,保持良好习惯,也不知多少年没去过修理店,如果都是我这样的人,修理业估计要失业了,呵~~~~闲扯了,马上进入正题.........
电动往复锯不是什么新奇玩意,好多人都玩过,往复锯虽然效率不高,但最大的优势在于噪音低,精度好,粉尘少,对于住高层的diy和制造爱好者是个好东西,要制作一台好的往复锯首先要确定设计方案,除了需要制作相对稳固的机架外,动力和往复运行方式是关键,往复方式主要有滑道式和摇摆式,动力有电机(通过皮带轮或链条变速)驱动和变速电机直驱。
我选择变速电机驱动+摇摆式传动,使用普通300mm常用锯条,底座使用U型钢材(支架用钢材),带调速的变速电机是首选,静音效果好,扭力大。电机轴通过转杆和连杆驱动摆臂,摆臂联动横臂使横臂下的钢锯做往复运动工作,整个传动机构有3个关节,每个关节通过轴承和轴承座进行连接,共使用5个内径8mm轴承,便于减少阻力和噪音,除了电机是淘的外,其他材料都基本是利旧,因为我收集的破烂实在太多了。
U型支架钢材,厚度3mm,自带8mm孔,摆臂材料厚度4mm 淘了个二手220v60W变速电机,180转/分,貌似扭力还小了点 加工好的4个铝合金轴承座 钢锯夹和横臂 大堆的螺丝螺杆 粗加工好的主要基本材料全貌,把一把老钢锯缩短,手柄给切掉了,钢锯条也要缩短至250mm,用火花机打孔,电焊技术实在是不行,马虎凑合能焊牢就行 组合起来试试 大致效果 支架焊接+8mm螺杆连接(主要是便于调节) 修磨、铸工胶填缝、打磨、喷漆 电机支架直接焊在底座架上 我滴个天,这些部件做出来,我的一双可怜的手直接玩成了“松树皮”,满满的仓伤感............................................. 接着弄~
先组装机架,然后装上电机,连杆和改装后的钢锯,调试间隙和角度使得各个关节平衡流畅,间隙合适,然后进行其他调试---
1,行程调试由于电机扭矩偏小,发现行程过长(130mm)导致卡锯,只得修改转杆、连杆和横摆臂的长度,横臂行程=电机转杆长度+传动连杆关节到横臂关节长度,将行程缩短至103mm,扭力有了较大的改善,基本不卡锯了;
2,钢锯条直线偏角矫正,这点非常重要,锯条在横臂的带动下能顺畅往复有效工作,需要保持锯条的直线运动和相对工件有垂直的角度,任何偏角会导致卡锯和切面变形,这需要细心的调整;
3,由于整个机器较轻,试机会震动移位,机脚我先用了6个机脚,后又改成4个,尝试加弹簧,加ppe垫脚减震,效果不佳,看来得加重底盘重量;
4,横臂配重问题,调试中发现,使用这种常用的钢锯条,不能承受重压,会发生弹跳、锯条变形和卡锯,用弹簧秤测试横臂悬空端重量600~800g比较合适;
组装机架 试切割切面45X10mm的不锈钢条,机器运行还不错,效率也很高,只是锯条磨损很快 切面光洁 锯切14mm钢棒1mm切片 负荷功率70W 为解决震动移位问题,发现使用大块的PPE直接粘贴在机架下效果非常好,而是去掉了机脚,用大块的黑色PPE+纳米胶带粘贴,机震移位现象大大减轻; 锯切厚铝合金,锯把又给焊上了,正好做配重,把夹具去掉又可以当手锯用,一锯两用 切面光洁整齐 增加立柱和限位轮,后面还可以在立柱上加装电子开关实现联动停机,由于采用了静音变速电机空机,运行非常静音,功耗也非常低 加装了3D打印的控制盒,已完美收官 锯切调速测试 切割大螺帽 锯切铝合金 14mm钢棒锯切1mm圆片,锯条抬头有利于稳定工作,减少锯条磨损 为此,制作的这台老鸭头式摇摆电动往复锯基本告成,使用效果达到预期,我的业余DIY生活再添了一台利器,后面只需再增加电子停机开关就更完美了。
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