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一个雕刻机,也碰到不回原点问题, 34楼有测试用刀路。 问题圆满解决!

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楼主
发表于 2009-7-4 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题圆满解决,是驱动板上的光耦速度不够引起的“方向”引脚换向延迟。 去掉光耦,一切正常! 致谢在38楼。


用林大夫的套件做了一个PVC机,用的二手滚珠杠,57步进,很早前阿尔法的8435步进板。

现在碰到一个问题,请看下图:



雕刻了一个圆盘零件,最终闭合的地方,差了一点点,无法雕成一个闭合的环路,很奇怪,以前的一台没有这个问题。

简单的形状好像可以闭合的。

有以下几个问题可能会出问题:
1,丝杠回隙问题,用手用力推拉,没有发现回隙;
2,软件设置问题,MACH3中将速度、加速度设到很低,像蚂蚁爬,还是出现这个问题;
3,步进设置中,低电平有效还是高电平有效设置错,上面图上纸上的两个图,一个是步进脉冲高电平有效,另一个是步进脉冲低电平有效;
4,人品问题。

看来4的可能性更大一些。

发上来G代码给坛友们试试看,看是不是我的G代码有问题。

g code arc tap ok.rar (3.64 KB, 下载次数: 137)
请大家多帮忙,先谢谢了!

还有一个请教:

用ARTCAM PRO生成G代码,用的DXF导入到ARTCAM中,一开始的分辨率设置为多少合适?比如100mm×100mm,还有个分辨率,应该设置为多少才好?

如下图:



:em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17:

[ 本帖最后由 Friendz 于 2009-7-10 16:02 编辑 ]

欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2009-7-4 23:01 | 只看该作者
没用过这软件,学习一下
3
 楼主| 发表于 2009-7-4 23:02 | 只看该作者
谁有CNC给帮忙测试一下,看是否能回到原点?
                       
谢谢了阿!
4
发表于 2009-7-4 23:09 | 只看该作者
:em04:
5
发表于 2009-7-4 23:10 | 只看该作者
G代码没问题~~很大可能是有回差~~你来回打表看看就知了~~

[ 本帖最后由 HGQ21102 于 2009-7-4 23:13 编辑 ]
6
发表于 2009-7-5 00:16 | 只看该作者
pvc很难说,可能是进给太快变形了,
7
 楼主| 发表于 2009-7-5 00:18 | 只看该作者
谢谢楼上的几位了,我估计丢步的可能性大些。
崭新的二手滚珠丝杆,不太会有回差,画简单的形状,就没有这个问题。

下面这个步进脉冲 方向 1~5us 0~5us 是什么意思呢? 以前没有注意这个设置。
8
发表于 2009-7-5 00:20 | 只看该作者
请检查软件的设置,软件有一个回差的设计的,如机没回差,而你软件设置回差,那么一定是出问题
9
 楼主| 发表于 2009-7-5 00:28 | 只看该作者
哦,好的,周一去机器那里检查一下设置。

我YOUKU帐号上还有个回隙的教学片呢。

10
发表于 2009-7-5 01:28 | 只看该作者
X和Y轴的直角度。还有就是丝杆间絮太大。都有可能。要不就是控制器和电机不冲突。
11
发表于 2009-7-5 12:34 | 只看该作者
如果图纸没有问题就是机器有回差。
LZ是消防行业的?

[ 本帖最后由 xshhh 于 2009-7-5 12:35 编辑 ]
12
 楼主| 发表于 2009-7-5 15:00 | 只看该作者
不是消防行业的,何以见得? 我是大学研究所里搞科研的。
13
发表于 2009-7-5 15:20 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-7-5 15:00 发表
不是消防行业的,何以见得? 我是大学研究所里搞科研的。

黑色圆盘全都是消防报警系统的术语:em15:
14
发表于 2009-7-5 18:59 | 只看该作者
学习下~~~~~~~
15
 楼主| 发表于 2009-7-5 20:05 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2009-7-5 15:20 发表

黑色圆盘全都是消防报警系统的术语:em15:


呵,这个是给一个厂家开发的烟尘浓度监测仪的第一版本,后来改成盖革计数器的了,做了几个面板就用来试刀了。。。 老兄对这个这么敏感,难道是搞消防行业的? :em00:
16
发表于 2009-7-5 20:37 | 只看该作者
原帖由 Friendz 于 2009-7-5 20:05 发表


呵,这个是给一个厂家开发的烟尘浓度监测仪的第一版本,后来改成盖革计数器的了,做了几个面板就用来试刀了。。。 老兄对这个这么敏感,难道是搞消防行业的? :em00:

早年是专门干这个,现在是其中的一项。
消防烟雾探测浓度是用减光率作定量分析的。
17
发表于 2009-7-6 00:23 | 只看该作者
你用了X01900的驱动板?
18
发表于 2009-7-6 20:42 | 只看该作者
不懂,学习下。
楼主真是认真敬业啊,连第四条都考虑到了。佩服,佩服。:em15:
19
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:58 | 只看该作者
呵呵,老申劳神兄见笑了。。
     
今天又试了一下,会隙确实没有,三轴的联轴器重新紧固了一遍,XY轴是直角,速度、加速度都设置的很慢。还是不行。
   
但是做一些简单的刀路,例如方、圆、刻字,都可以很好的闭合起来。这个真的是很奇怪。等我再仔细研究一下,把三轴的驱动器互换试试,另外就是换步进电机测试了。
20
发表于 2009-7-6 23:11 | 只看该作者
楼主的每单位脉冲是200,是用8MM螺距的丝杆吗?还是步进细分太小?会不会是最小移动距离太大,积累误差造成的?这种情况下,简单的形状是没问题,最多就是1/200mm,复杂的刀路,例如单方向200步,就可能达到1mm误差了,不知道MACH有没有考虑这个误差补偿。建议你用其他控制软件看看有没有这个问题,例如DOS下的TURBOCNC
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