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APM PID调试经验分享

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楼主
发表于 2014-1-12 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了几年直机,一个月前入手四轴,山寨F450+XXD电调+XXD2212+APM+6HGPS+3DR数传。

APM配好使用缺省参数后飞起来就很稳,但是Loiter模式不抗风。这两天尝试把一堆参数调了一遍,初步结论是Rate Roll/Pitch P和Throttle P比较重要。

我的感觉是把Rate Roll/Pitch P和Throttle P适当调高,四轴在Stabalize模式会更“跟手”,Loiter模式抗风能力明显增加,我的理解是Loiter模式下,控制权交给APM,如果机子不跟手,APM也飞不好。

如果配比较好的电机电调,由于电机电调本身的响应和线性比较好,可能不需要怎么调就能达到比较好的效果。

另外我把DSX7 的CH6跟AUX2的拨钮关联,可以在飞行中进行各种参数的调试,方便多了。




欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2014-1-12 17:55 | 只看该作者
顶楼主
3
发表于 2014-1-12 18:16 | 只看该作者
严重支持!
4
发表于 2014-1-12 19:49 | 只看该作者
啊。。。LZ建议电调换了吧。。。。。其他都挺好。。。这个电调。、飞控性能发挥不出来啊。
5
 楼主| 发表于 2014-1-12 20:35 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2014-1-12 19:49
啊。。。LZ建议电调换了吧。。。。。其他都挺好。。。这个电调。、飞控性能发挥不出来啊。

是啊。想调高一下这个电调的进角,找来半天居然没找到这个电调的说明书,网上有的也语焉不详,也不知道能不能调进角。

另外我感觉这个电调线性也不是很差,不知为何跟APM配合起来,Loiter模式下ALT_HOLD P和Loiter_hold P调大就会抽风,突然呼呼加油门。

如果换电调,兄弟有什么建议?好盈白金30A-opto怎么样?



6
发表于 2014-1-12 20:50 | 只看该作者
ATW 发表于 2014-1-12 20:35
是啊。想调高一下这个电调的进角,找来半天居然没找到这个电调的说明书,网上有的也语焉不详,也不知道能 ...


其实买蜘蛛很好。。响应比铂金快多了。。。。好盈的话,自己刷刷BLHeli也可以。。。但是价格还比蜘蛛贵,还麻烦。。我手上8个蜘蛛,做工性能价格都一流。
7
发表于 2014-1-12 21:50 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2014-1-12 20:50
其实买蜘蛛很好。。响应比铂金快多了。。。。好盈的话,自己刷刷BLHeli也可以。。。但是价格还比蜘蛛贵 ...

土豪啊土豪

8
发表于 2014-1-12 22:10 | 只看该作者
跟楼主配一样的配置,用的朗宇2212,好赢30A,增稳定高正常,LOITER一开就飘走了,求楼主PID设置截图
9
发表于 2014-1-12 23:51 | 只看该作者


土豪5iMX我爱模型。。。。
10
发表于 2014-1-23 19:47 | 只看该作者
bianyongfang 发表于 2014-1-12 22:10
跟楼主配一样的配置,用的朗宇2212,好赢30A,增稳定高正常,LOITER一开就飘走了,求楼主PID设置截图

多轴重心不对,不平衡。飞行器需要调平。

11
发表于 2014-1-23 20:29 | 只看该作者
xukeyi888 发表于 2014-1-23 19:47
多轴重心不对,不平衡。飞行器需要调平。

我调重心了,没差太多,也就十几克,而且电机有些震动,三叶浆,平衡性应该不是问题啊

12
发表于 2014-1-23 22:03 | 只看该作者
应该看教程,起飞前调试。

13
发表于 2014-2-3 20:34 | 只看该作者
我的apm 飞越650 恒力4822 390kv 铂金30电调 已经折腾大半月,Stabalize下四轴没问题都很跟手,就是切换到Loiter下 四轴有种不稳的感觉的。晃晃当当。不知道怎么弄
14
发表于 2014-2-3 23:54 | 只看该作者
jin186 发表于 2014-2-3 20:34
我的apm 飞越650 恒力4822 390kv 铂金30电调 已经折腾大半月,Stabalize下四轴没问题都很跟手,就是切换到L ...

我的也是APM和飞越650,之前用朗宇V3508和1255桨,航线和定高定点都很稳定。刚换了X4110KV340电机1755桨,APM飞控直接3M胶固定,怎么调都晃晃荡荡,定高还有时发抽一下,原因是飞越650的折叠机构在大电机大桨下会造成机架震动太大,本想装个APM减震神器,悲剧的是我的APM是直针,电池又是在上面安装,装APM减震神器后插针会顶到电池板,而电池板也不能再加高了,于是用橡皮筋测试一下,问题解决了。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=892183&extra=page%3D2 只是一个测试解决减震问题的思路

15
发表于 2014-2-4 00:13 | 只看该作者
trj221 发表于 2014-2-3 23:54
我的也是APM和飞越650,之前用朗宇V3508和1255桨,航线和定高定点都很稳定。刚换了X4110KV340电机1755桨 ...

谢谢哥们法子 我apm和你情况一样 apm也是粘的
16
发表于 2014-2-4 02:37 | 只看该作者
bianyongfang 发表于 2014-1-12 22:10
跟楼主配一样的配置,用的朗宇2212,好赢30A,增稳定高正常,LOITER一开就飘走了,求楼主PID设置截图

我之前也被这个问题困扰,后来发觉可能是罗盘受干扰, 因为我用的是apm2.5,而且固定在450的下板。强烈建议先做一个compassmot来测试电流对罗盘的干扰:http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_compasssetupupadvanced/#Compassmot_8211_compensation_for_interference_from_the_PDB_ESC_motors

17
发表于 2014-2-4 09:10 | 只看该作者
学习贴,收藏了
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