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3DR Pixhawk与GPS的搭配用于传统直升机调试历程(全文完)!

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楼主
发表于 2015-2-15 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zhangpengsir 于 2015-3-3 16:05 编辑

之前用APM 2.6 调试传统直升机的应用,被TBE困扰,反复调试修改,也未能解决,暂且搁置!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &tid=1035000&extra=

更换下一代32位Pixhawk飞控来测试它的传统直升机应用!


反人类的插口和接线设计:









使劲整理,只能到这样:






不影响戴帽子:






首测定点成功:


2015年2月16日,雨夹雪转小雪,北风3-4级,测试Pixhawk 搭配双GPS(主GPS Neo 6M、从GPS Neo M8N),冒雪测试亚拓 500 DFC 定点悬停(Loiter):

天气原因,主GPS卫星数量始终在7-9颗,看不到从GPS的卫星数量,HDOP值,在2.1-2.4之间~




迎风时,仰俯角度会有一些震荡,转为侧风,震荡消失;侧风时,稍有摆尾,下次可以尝试提高一些Yaw感度!




日志分析显示,各功能工作正常,包括罗盘,只有震动值,提示应该再尽量减小……



定高表现不错,在迎着风的水面边缘低空悬停,定高表现稳定。直升机的定高修正也体现出了他的优势-利用改变总距来控制定高,抗风性优势明显!





视频在此:


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2015年2月20日,大年初二,更新:

这次开启了“卡尔曼过滤”,双GPS,HDOP控制在1.4左右,精调的主旋翼的PID。在经过几轮长时间定点悬停测试后,今天首次尝试自动航点任务,测试成功。鉴于冰面较硬,今天没敢尝试自动起飞和自动降落…………



测试之后的日志分析:

震动,经过机械调试和“卡尔曼过滤”的计算,已经很理想了~


定高,可以用完美来形容,绝不亚于DJI~


天气原因,卫星数量不是很高,但HDOP足够~


最终的分析结果,各方面基本满意,IMU震动提示注意,应该也是综合了起降和个别机动的数据而提示要注意~


——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2015年2月21日大年初三更新:

远距离大曲线航点自动任务测试成功!



bing卫星地图下的飞行轨迹~


谷歌地图下~



整个飞行的震动情况~



GPS与HDOP状况~

定高表现情况~


罗盘1的数据~

罗盘2的数据~

谷歌地球上查阅第一次自动曲线航点的飞行数据~

谷歌地球上查阅第二次自动曲线航点的飞行数据~

自动分析日志情况!


之后,又做了“低空定点-切换转速测试”:



还有“超低空‘地效’影响下长时间的定点悬停测试 ”:


绕圈模式测试成功,默认半径与角速度:



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2015大年初七,转战大连飞场,却遭遇罕见暴雪,时间紧迫,场地难得,冒雪测试自动航点与自主降落,成功:






















回来之后,机身上都是冰和水,赶快送进卫生间用浴霸来进行烘烤去湿~





日志分析显示定高与航线轨迹都很规范:









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2015年2月26日大年初八,大雪过后,大晴天,测试亚拓500Pro DFC的自主起飞、引导模式、自动(自动协调转弯)航点、自动返航、自主降落模式,成功!





任务航点设计,为了体现航点间的速度,尽力选大跨度的航点,设置为曲线航点(也就是自动协调转弯):



实际两次任务执行的飞行轨迹状况,很平滑流畅:



两次航点任务的三维轨迹,因为设置了不同高度的航点,所以,在三维视图中,可以很清晰的看到高度变化的执行情况:




引导模式(图中直线)与绕圈模式的执行情况:


引导模式与绕圈模式是维持当前高度的:


最大航速设置,还没有发挥出直升机的优势:






趋于理想的PID设置,只需要再适当增加“自稳模式”的P感度,应该就很理想了~





配图:












失控返航模式测试失败,关控后,飞机直接原地拍在地上~










已满血复活,查找原因,等下次测试再更新…………


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2015年3月3日更新,离上次更新,已经有好几天了!

不更新的原因,是因为上次的“失控返航”测试失败,不单纯是炸坏了脚架和减震床。第二天测试飞行,发现飞控表现异常,各种异样。后来,确认飞控的主控中加速度计出现了问题,已经无法进行测试飞行!

Pixhawk双GPS飞直升机调试-飞控出现异常:






所以,只能停工,返修飞控主控板!

还好,飞控卖家是个爽快人,立即更换了一块他自己在用的飞控板过来,还顺便把M8N GPS的天线更换成更大尺寸的!

之后,利用手里的另一块飞控,直接导入原参数设置,又继续开始了测试~

换了新的飞控后,还是要确定基础的定点悬停会不会有问题,所以,还是要先测试一下Loiter模式的稳定性:






2月17日下午,经过重新调整后,“失控返航”终于测试成功:




随后,更换场地,尝试超视距高速自动航点的飞行情况,就转战海边沙滩~



抱着飞丢飞机而“提控回家”的准备,经过紧张的等待和无比的担心,超视距大航线测试成功,最大航速设置为35M/s,实际飞行最高航速达到了25M/s,也就是最大时速达到了90KM/h~







日志回顾中,查看,最远点达到了790米,数传肯定是没有了信号,但遥控器信号还有,没出现失控现象,飞机按照预定计划,飞回来了!但有几处丢星的点,路线要有偏移~



航速高了,略有调高,应该是飞机没有设置定速模式导致的,后续会更换更好的定速电调再测~







看着自己飞回来的飞机,心情大好,就悬停拍了几张~









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2015年3月2日,返回主场地,并将双GPS 的 6M + M8N, 更换为 6M +6H,鉴于飞控与飞机状态一直稳定,就大胆尝试开启500级直升机的“自动跟随”模式测试,获得成功。限于场地和设备,没能挂载空中视角的摄像头,也没有高速的地面目标移动,所以,视频的效果不太明显,但稳定程度很明显~




绿紫色,为跟随模式的路线;粉色路线,为自动返航路线~







手机地面站上的路线:





最后切RTL自动返航 :



3月3日早晨,就在公园湖边测试了5级北风下的定点模式抗风情况:






至此,开源飞控、双GPS模式下,直升机的自主起飞、定点定高悬停、引导模式、绕圈模式、自动航点飞行、自动协调转弯、高速自动航线、自动返航、失控返航、跟随模式、自主降落,全部测试成功!!!

感谢大家的支持与关注!


全文完

2015年3月3日 16:05











评分

参与人数 7威望 +17 模币 +10 收起 理由
mouge + 2 + 10 正在了解开源飞控,学习了
黑白熊 + 2 楼主写得很具体,学习了!
zdyiyo + 6 终于有开源飞控的直升机玩家了,学习。
chenturan + 2 很给力!
jdxl + 1 求调试过程,手机地面站叫啥名字

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211
 楼主| 发表于 2018-5-30 12:51 | 只看该作者
无心挂Q,有问题这里留言
210
发表于 2018-5-30 10:26 | 只看该作者
本帖最后由 电吉他 于 2018-5-30 10:28 编辑

加个微信,怎么联系,请教点问题。
QQ:563211168
微信:zhangwenzhi586

209
 楼主| 发表于 2018-2-3 19:55 | 只看该作者
谷歌地球 Google Earth
208
发表于 2018-2-3 09:22 | 只看该作者
3D轨迹怎么弄的
来自安卓客户端来自安卓客户端
207
 楼主| 发表于 2018-1-25 19:17 | 只看该作者
飞猪1983 发表于 2018-1-21 23:01
楼主问一下 我的pix调直升机3.3.3的固件   油门中立点定高模式,飞机会缓慢上升,油门收缩到30%,螺距增加 ...

电调要用定速模式,设置直线油门线;油门摇杆的控制动作是控制螺距通道的,切换到带定高的模式,油门杆控制的是定高!

206
发表于 2018-1-21 23:01 | 只看该作者
楼主问一下 我的pix调直升机3.3.3的固件   油门中立点定高模式,飞机会缓慢上升,油门收缩到30%,螺距增加很大还是在上升,按理说应该螺距降低,下降才对呀,根本停不下来,自稳模式  啥都正常
205
发表于 2018-1-21 12:55 | 只看该作者
张老师最近忙完了吗?期待与张老师合作
204
发表于 2017-12-25 14:04 | 只看该作者
Zhang sir 最近忙完了吗?没忙完也没关系,我们可以提前商量一下过来指导调试的相关事宜,比如试飞场地要求,设备要求以及您的个人要求,以便我提前安排准备,尽量做到顺利调试成功。我的联系方式电话:13097203503 微信搜电话即可 qq781382044,期待您的回电联系。
203
发表于 2017-12-17 08:19 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-12-16 19:44
最近事务繁多,等下周过后再联系你!

没事,没事,等Zhang sir忙完

202
 楼主| 发表于 2017-12-16 19:44 | 只看该作者
hu781382044 发表于 2017-12-16 09:54
你好Zhangpeng sir 我是一名高校的研究生,实验室想搭建一个直升机的算法验证平台,初步选定Pixhawk找这个 ...

最近事务繁多,等下周过后再联系你!

201
发表于 2017-12-16 09:54 | 只看该作者
你好Zhangpeng sir 我是一名高校的研究生,实验室想搭建一个直升机的算法验证平台,初步选定Pixhawk找这个开源软件平台,现在就直升机调试这一块缺乏经验,不知道您是否有时间过来帮我们调试一下,费用方面我们可以进一步商谈。我这里有亚拓470 和600 ,我留个联系方式给您 电话:13097203503 QQ781382044  期待您的回电联系。
200
发表于 2017-12-11 22:32 | 只看该作者
楼主还在研究吗,想加个好友请教些问题
来自安卓客户端来自安卓客户端
199
发表于 2017-12-11 22:31 | 只看该作者
198
发表于 2017-10-15 18:39 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-10-15 17:53
肯定是定速最适合了。

要在稳定性和效率方面做权衡,PID的适用范围有限,与电装配置、机械感度和转速都 ...

受教了!紫薯补丁

197
 楼主| 发表于 2017-10-15 17:53 | 只看该作者
肯定是定速最适合了。

要在稳定性和效率方面做权衡,PID的适用范围有限,与电装配置、机械感度和转速都有关系,对于飞机面对的环境也有差别,目前pix的Ardupilot固件PID适应范围还达不到Vbar、MB的水平!

实际飞行中,一般不会变换转速/
196
发表于 2017-10-15 16:17 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2017-10-15 15:25
转速变化,飞控瞬间对螺距控制的反应程度;不同转速,PID的适应程度!

按理说,转速变化后,机身振动值也不一样了。假如在自稳模式下,同一套PID应对这种情况的表现如何呢?
所以,按照我的理解,直机还是采用定速比较好。但话又说回来,根据实际情况需要调整定速的转速,导致PID不能很好适应岂不是很麻烦。。。
最近一直在收集资料研究PIX,看了各个大佬的帖子,参考各种中英文材料,从0到初步了解还是有些感触。
还望以后上设备调试了,多多指教!

195
 楼主| 发表于 2017-10-15 15:25 | 只看该作者
最爱雪儿 发表于 2017-10-15 13:16
想请教张sir,“低空定点-切换转速测试”这个测试的意义是?还请多多指教!

转速变化,飞控瞬间对螺距控制的反应程度;不同转速,PID的适应程度!

194
发表于 2017-10-15 13:16 | 只看该作者
想请教张sir,“低空定点-切换转速测试”这个测试的意义是?还请多多指教!
193
发表于 2017-5-14 22:28 | 只看该作者

谢谢zhangsir,我的舵机供电电压是7V,由于电调BEC输出用了分电板,调整起来太麻烦,我参考了国外一些定高模式振荡的解决方法,普遍是降低ACCEL_Z_P的值,
我觉得两种方法本质上都是一样的,是减小开环增益,避免比例环节太大,引起振荡,

过几天先试一下,希望能成功

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