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经mwc大神指点。MWC 四轴飞起来了,补个小视频

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楼主
发表于 2015-3-26 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 56010595 于 2015-4-13 20:39 编辑

求论坛MWC指导。四轴配置 电机:XXD 930KV  
                        电调:XXD30A(HW-30A)
                          桨:1045
                        机架:仿450
                         电池:11.1V 3S 40C(电池也是转论坛的朋友有了一个月升级换下的,不懂得什么牌的,充满电测了是12.67V)
                         飞控:MWC V2.5
                         遥控:富斯6通


四轴的基本情况:油门最大飞机不起来,飞偏,地上转.

1:桨的尺寸和安装状况和电机转向以及MWC飞机控电机顺序:如图:

2:MultiWiiconf 中PID调设的情况:如图: 有设第五通道最低和最高开自稳功能和MAG

3:XXD 30A(HW30A)电调的设置情况:全部都有接电机到接收机的油门通道上全部单独校验行程了!另外还有通过这句代码#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY让飞控自动校正电调行程了,其间飞控还发出了一个最高指令,还好我桨拆掉了,不然危险!其它的如图,电调我设置了如下选项:(如图):

4:代码方面我有动过的地方:#define MAXTHROTTLE 2000  原来是1850,因为以前拉力更小了,最大油门只有这个值: ,改成2000现在是这个值: ,拉力有大一些,但是拉力只大了一点,油门最大了只提起来一点点而且还是一样不稳老是向一个方向偏。

#define MPU6050_LPF_42HZ高置成这个值,也设置过98HZ,15HZ,20HZ,上传了。试飞一样不行。
#define MPU6050
#define BMP085
#define HMC5883  设置这些,上传,试飞一样不行!





5:飞控上的接线:只接一个电调供电给飞控.黑红白,其他的只接黑白线.

6:飞控的安装:箭头朝3号和10号电机前方。直接用厚的泡沫双面胶粘在机架上层。电池放分电板这层。

7:桨安装得很好,没做过什么平衡,也没有那个设备只是通电了在地上最高油门注意看了也没有抖。更没有震动。

8:解锁前有校准陀螺仪和加速度校准。

感觉不像是这些的问题,像是飞控发送到电调上的数据这一块哪个数据没有设置好倒置电机无法提起更大的拉力,飞不起来。最后上个视频求大神指点:
本人的企鹅号:五陆零一零五九五.  



补充下:我的四轴飞控是这种的:







论坛3WII设置.JPG (118.04 KB, 下载次数: 59)

论坛3WII设置.JPG

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45
发表于 2015-8-9 05:04 | 只看该作者
新手学习一下,以免将来走弯路!
44
发表于 2015-8-8 16:47 | 只看该作者
这是个好帖子呀
43
 楼主| 发表于 2015-4-7 16:54 | 只看该作者
这几天下雨,过几天上传试飞视频。
42
 楼主| 发表于 2015-4-7 16:52 | 只看该作者
能飞了。出现的问题我列下去,希望给新手一个指示:1:固件版本较低,刚开始刷MWC 220那个版本,我的飞控是淘宝上那个MWC V2.5,现在刷了MultiWii_2_3_CRIUS25_HCS.2:低通滤波设置要适合,不同的配置不同的安装可能这项就要选不一样了,选择适合你机器的低通滤波,这个要一个个试。试出哪个稳定就用哪个。我的机器较差,精度也差,平衡度不怎么样,直接设置成10HZ。飞起来还不错,呵呵。3:注意电机安装牢固。同时有条件要做桨平衡,还有桨要在同一水平上。便宜的桨在装子 dan头最好先不拧紧,用手拨让桨转动仔细看看电机是不是转得歪歪扭扭的。如果转速高了,这个振动是非常大的,是飞不起来的。4:飞控板一定要做好减震处理。机架要装得够平衡没有震动最好。5:解锁前要做陀螺仪和加速度较准6:控的各通道一定要严格设置好中立点1500,+-5,偏差一点影响电机转速的统一是非常明显的。PID调参的话也有影响,我直接用默认参数,飞得还好。
41
发表于 2015-4-1 17:58 | 只看该作者



你用了什么电池,顺便把你的整机重量说一下
40
发表于 2015-3-28 13:43 | 只看该作者
看我的链接  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=983716&extra=
估计你的震动太大  还有用飞控校准所有的电调  把LPF调至20HZ
39
 楼主| 发表于 2015-3-28 09:58 | 只看该作者
看我头像就是Q号
38
发表于 2015-3-28 09:06 | 只看该作者
我加你Q丨同意下
37
发表于 2015-3-28 09:05 | 只看该作者
我加你Q丨同意下
36
发表于 2015-3-28 09:05 | 只看该作者
我加你Q丨同意下
35
发表于 2015-3-28 01:05 | 只看该作者
第一张图就看到飞控方向错了
来自苹果客户端来自苹果客户端
34
 楼主| 发表于 2015-3-27 13:36 | 只看该作者
piaybay 发表于 2015-3-27 12:18
按照官网的说法,D3 D9是反转的,你的刚好和他的相反http://www.multiwii.com/connecting-elements

正在试,你注意看好啦。没有错!


33
 楼主| 发表于 2015-3-27 13:04 | 只看该作者
piaybay 发表于 2015-3-27 12:18
按照官网的说法,D3 D9是反转的,你的刚好和他的相反http://www.multiwii.com/connecting-elements

这个我还真没来官网看,只是在国内一些网络上看到的安装方法去安装。看来我得换成跟官网一样的顺序!谢谢您的指导!

32
发表于 2015-3-27 12:18 | 只看该作者
按照官网的说法,D3 D9是反转的,你的刚好和他的相反http://www.multiwii.com/connecting-elements
31
 楼主| 发表于 2015-3-27 11:54 | 只看该作者
校准油门如果都成功肯定是按照最后一次的小准值来的..mwc的校准油门程序比较简单..并不是按照你真实的油门去校准..而是按照config里保存的那个值去校准..所以我才让你用遥控器重新校准一下..按照你说低通滤波设置到10可以飞..应该是你的机器的pid差距太大导致不能飞的..你可以用原始的PID再尝试一下。
根据您所讲的这是您所说的问题所在:不是不平衡震动太大,就是PID调参有问题。还有单独用接收机一个一个校准电调行程。
30
发表于 2015-3-27 11:19 | 只看该作者
56010595 发表于 2015-3-27 11:11
终于发现问题所在。感谢爵爷,感论坛上的大神,大侠!以后我还常来,本来已经潜水很久了,现在时不时都要冒 ...

e ...其实对于mwc..没必要太在意震动..差不多就可以...你也没说最后是什么原因啊...

基本低通滤波到42就ok了...轴距450的话默认参数飞起来应该没什么问题

29
 楼主| 发表于 2015-3-27 11:11 | 只看该作者
终于发现问题所在。感谢爵爷,感论坛上的大神,大侠!以后我还常来,本来已经潜水很久了,现在时不时都要冒出来一下看看论坛上朋友们交流心得!
28
 楼主| 发表于 2015-3-27 11:09 | 只看该作者
爵爷 发表于 2015-3-27 09:35
校准油门如果都成功肯定是按照最后一次的小准值来的..mwc的校准油门程序比较简单..并不是按照你真实的油 ...

好,我再单独地接接收器用遥控器校准电调。还有调一下PID值,和检查机身电机,桨的平衡性,和把飞控安装避震一些。

27
发表于 2015-3-27 10:16 | 只看该作者
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