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从零开始自制遥控潜艇-慢更!慢更!

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楼主
发表于 2021-3-29 00:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 LonlyPan 于 2021-4-25 21:43 编辑

进度记录表

以下为实时进度记录

项目计划(整个项目周期):
  • 自制遥控器(433MHz)
  • 自制控制系统:水压检测(水深)、超声波检测(距离)、陀螺仪(自稳定、位置估算)等
  • 自制沉浮系统,一体化智能化。关于沉浮系统已经通览了论坛帖子,方案不缺,主要是不够集成与智能,所以还需要大量测试、调试。
近期计划(研发阶段性目标、短期):
  • 1W通信模块测试
  • 遥控电路板绘制、打板制作

进度更新记录:
  • ~20210329:测试了170MHz遥控,水下垂直距离5米可双向通信,水平距离50米可双向通信(接收端在水下5米)。
  • 20210330:433MHz模块测试底板PCB绘制完成,正在打样(5种)。
                          光固化3D打印机购买,发货中。FDM打印密封盖,目视精度不够无法满足要求(0.1层厚)。遂准备光固化打印。但还会都测试
  • 20210402:底层驱动移植完成,完成了其中一种模块的简单的通信测试完成,明天继续完成其它四种模块的驱动和测试。
                          光固化打印机明天到,也开始打印测试密封盖
  • 20210405:收到板子,软硬件测试完成。清明测试了一次,小功率100mw不到2米。后面由于测试瓶子漏水,就没再测试了。
                          后面还是采用原来测试用的密封袋密封测试,
  • 20210412:这周由于下雨没测试。花时间把密封舱给做了,主要就是用光固化打印密封盖,然后找密封圈,不断调整尺寸适配管子大小。
                           最终测试效果很满意,装水晃动、长时间静置都没出现漏水,连最里侧第一个密封圈都没漏水。
  • 20210418:测试了所有的100mw 模块,双向通信垂直深度都达不到两米,遥控还距离水面5米。所以放弃100mw的方案。
                         1W功率的测试因不明原因,无法相互通信,遂未作测试。下周继续测试1W的通信深度。
  • 20210418:测试了1W模块,水深只有1米。猜测是程序有问题,没使用最大功率。后面继续测试。
                          密封舱也测试了,4米水深,1小时,无漏水。可以投入使用。

由于上班996,所以进度较慢,见谅








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50
发表于 2021-10-23 16:34 | 只看该作者
老板  啥时候更新
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49
发表于 2021-9-18 14:50 | 只看该作者
楼主怎么最近没更新,水下通讯解决了吗?
48
发表于 2021-8-28 11:23 | 只看该作者
在水下设个接收中继站可行吗?
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47
发表于 2021-8-28 10:59 | 只看该作者
楼主现在的进度到哪里了?可以出diy 套装吗?
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46
发表于 2021-8-25 12:09 | 只看该作者
open TX加ARKBIRD 高频头与接收 可以到半个标准泳池范围1.7米深度正常工作。要设置1.4W功率并把接收天线伸出水密舱外。
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45
发表于 2021-8-9 15:48 | 只看该作者

44
发表于 2021-7-21 09:43 | 只看该作者
我也在做.可以用APM2.8.0 或者 pix 硬件来做控制.做扩展功能 .
http://rovmaker.cn/t/rov-2000/2956/47 可以相互学习下.
43
 楼主| 发表于 2021-5-31 23:43 | 只看该作者
基洛夫 发表于 2021-5-23 12:54
先膜拜一下楼主这么多高科技   另外请教光固化打印机用的光敏树脂强度可以吗?  据说这材料硬度过得去  比 ...

推荐光固化,精度不是FDM可以比的,这两种我都用过。做模型什么的还是光固化合适,另外光固化你买韧性树脂就可以了,不同材料性能也不同,韧性的不会脆,可以钻孔、拧螺丝的。目前我的堵头就是光固化打的,用着完全没问题。不要买刚性树脂。
42
发表于 2021-5-24 22:21 | 只看该作者
我看网上有现成的433 1w的模块呀
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41
发表于 2021-5-24 21:53 | 只看该作者
可以用nano么,我也想做潜航器
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40
发表于 2021-5-23 12:54 | 只看该作者
先膜拜一下楼主这么多高科技   另外请教光固化打印机用的光敏树脂强度可以吗?  据说这材料硬度过得去  比较脆  而且寿命短   目前犹豫到底选光固化还是FDM   用途主要还是船模的一些船体和小件
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39
 楼主| 发表于 2021-4-27 23:18 | 只看该作者
missile 发表于 2021-4-26 17:11
建议还是一个传统的低频控,可靠性比自制的高的多,至于数传嘛,还是回归他本来的用途,在低潜深的时候进行 ...

这几天我也再思考这个问题,觉得还是盘太大了,先做好一件事情,就是先做好一个低频遥控,其它的再说,先从无到有,再改进。
38
 楼主| 发表于 2021-4-27 23:17 | 只看该作者
missile 发表于 2021-4-26 17:09
你还是用的170MHz频率模块吗?

再最后一次测试433模块了,不行就使用170的了。已经画好了170模块电路的,433其实已经判死刑了
37
发表于 2021-4-26 17:11 | 只看该作者
建议还是一个传统的低频控,可靠性比自制的高的多,至于数传嘛,还是回归他本来的用途,在低潜深的时候进行一些数据传输就好。
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36
发表于 2021-4-26 17:09 | 只看该作者
LonlyPan 发表于 2021-4-25 21:04
昨天测试了1W的通信模块,尽然只有1米水深,不敢相信,怀疑是程序有问题,待验证。哎,测试阶段麻烦不断啊 ...

你还是用的170MHz频率模块吗?
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35
 楼主| 发表于 2021-4-25 21:04 | 只看该作者
昨天测试了1W的通信模块,尽然只有1米水深,不敢相信,怀疑是程序有问题,待验证。哎,测试阶段麻烦不断啊。。。

密封舱也同时测试了,4米水深,1小时,无漏水,效果很好。其中一个舱盖还觉得密封不强(下图右侧的盖子,直径偏小了),没想到也可以用。密封舱算是测试顺利结束。
34
发表于 2021-4-25 08:35 | 只看该作者
LonlyPan 发表于 2021-4-23 16:10
感谢。线控和无线其实是两种方向的,无线的只需实现像简单的下潜,不用太深,能玩就行。有线的则可以很深 ...

嗯,确实无线是最仿真最合适的方案,期待你的好消息。加油!
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33
 楼主| 发表于 2021-4-23 16:10 | 只看该作者
王史牛 发表于 2021-4-22 16:14
佩服楼主的想法,但是感觉还是线控现在是最好的选择了,我家里鱼缸有一个玩具小潜艇,是红 ...

感谢。线控和无线其实是两种方向的,无线的只需实现像简单的下潜,不用太深,能玩就行。有线的则可以很深,也可以实时传输图像。但模型吗,毕竟还是无线更仿真一点。
32
发表于 2021-4-22 16:14 | 只看该作者
佩服楼主的想法,但是感觉还是线控现在是最好的选择了,我家里鱼缸有一个玩具小潜艇,是红外线的,但是那个也是有指向性而且容易丢失信号的,期待楼主可以弄出来一个很好的控。
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