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本帖最后由 LonlyPan 于 2021-4-25 21:43 编辑
进度记录表
项目计划(整个项目周期):
- 自制遥控器(433MHz)
- 自制控制系统:水压检测(水深)、超声波检测(距离)、陀螺仪(自稳定、位置估算)等
- 自制沉浮系统,一体化智能化。关于沉浮系统已经通览了论坛帖子,方案不缺,主要是不够集成与智能,所以还需要大量测试、调试。
近期计划(研发阶段性目标、短期):
进度更新记录:- ~20210329:测试了170MHz遥控,水下垂直距离5米可双向通信,水平距离50米可双向通信(接收端在水下5米)。
- 20210330:433MHz模块测试底板PCB绘制完成,正在打样(5种)。
光固化3D打印机购买,发货中。FDM打印密封盖,目视精度不够无法满足要求(0.1层厚)。遂准备光固化打印。但还会都测试
- 20210402:底层驱动移植完成,完成了其中一种模块的简单的通信测试完成,明天继续完成其它四种模块的驱动和测试。
光固化打印机明天到,也开始打印测试密封盖- 20210405:收到板子,软硬件测试完成。清明测试了一次,小功率100mw不到2米。后面由于测试瓶子漏水,就没再测试了。
后面还是采用原来测试用的密封袋密封测试,
- 20210412:这周由于下雨没测试。花时间把密封舱给做了,主要就是用光固化打印密封盖,然后找密封圈,不断调整尺寸适配管子大小。
最终测试效果很满意,装水晃动、长时间静置都没出现漏水,连最里侧第一个密封圈都没漏水。
- 20210418:测试了所有的100mw 模块,双向通信垂直深度都达不到两米,遥控还距离水面5米。所以放弃100mw的方案。
1W功率的测试因不明原因,无法相互通信,遂未作测试。下周继续测试1W的通信深度。
- 20210418:测试了1W模块,水深只有1米。猜测是程序有问题,没使用最大功率。后面继续测试。
密封舱也测试了,4米水深,1小时,无漏水。可以投入使用。
由于上班996,所以进度较慢,见谅
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