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楼主: scaple
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UAV 地面站软件开发平台 CSS (LZ从火星滚回来了!!!!!409楼)

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201
发表于 2014-1-15 19:52 | 只看该作者
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期待啊

欢迎继续阅读楼主其他信息

202
 楼主| 发表于 2014-1-21 00:43 | 只看该作者
昨日精心组装的飞机首飞,测试科目为最长续航时间。不幸的是,惨烈炸机。机体完全损失,机身碳杆折断,加强凯夫拉严重撕裂,电池报废。
坠机前几十秒,数传、gps信号消失。
通过这两天分析,基本可以确定事故原因。这是一次具有非常意义的事故,从中可以总结出很多极其宝贵的经验教训。

关键数据波形图,Thr油门,Sats GPS卫星颗数,gps typ gps 锁定方式,votage 动力电池电压

大家可以看出点什么来吗?








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发表于 2014-1-21 10:34 | 只看该作者
是丢失了卫星信号吧?
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发表于 2014-1-21 11:27 | 只看该作者
好东西
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 楼主| 发表于 2014-1-22 16:50 | 只看该作者
珍惜生命,远离1.2g图传

今天最新测试结果,故障重现,坠机原因查明,证据确凿无疑。

模拟测试环境
1.2g,800mw图传,频道5






遥测数据回放分析
接通、断开电源期间的波形图,黄色曲线为接收卫星颗数,红色为gps锁定类型,蓝色为gps水平定位精度
可以明显看出,图传工作期间,gps接收卫星颗数逐个下降,直至gps失锁,信号丢失
当图传断电后,gps信号随即恢复,完全重现了坠机时的状况









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发表于 2014-1-24 20:43 | 只看该作者
楼主人才
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发表于 2014-1-25 20:23 | 只看该作者
帮顶
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发表于 2014-1-30 17:23 | 只看该作者
仪表控件可视化编辑 这个思路碉堡了。
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发表于 2014-1-30 21:12 | 只看该作者

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 楼主| 发表于 2014-2-21 01:01 | 只看该作者
本帖最后由 scaple 于 2014-2-21 01:05 编辑

最近有点懒,有点懒

额,最近有点懒,不过这个懒是懒得上网来更新一下开发进度,可不是开发本身啊。至于开发么,仍然在日以继夜,夜以继日的紧张进行着。

上次第2架1720首飞惨炸之后,进行了认真反思和分析。从这一次炸鸡过程当中学习、体会、认识到的东西恐怕比10次飞行还多。应该说,这是一次具有巨大意义的炸鸡,哈哈。

在这段时间里面,试飞了1公斤级别的验证机,在好小子1000基础上深度改进的飞机。首飞效果良好,具体情况看这里: http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=893025&extra=



根据验证机飞行全新设计定做的飞机正在快递途中。

组装和首飞了搭载APM使用CSS的异型330四轴,老实说我很不喜欢多轴这东西。这玩意儿远没有固定翼、可变距旋翼那样精巧和优雅。不过当前工作需要,只有分出点精力花在多轴上了。

CSS进行了持续和大范围的改进、提升、捉bug等工作,成效较明显。例如:

汲取炸鸡教训重新搭建的HUD界面:




绿、黄、兰分别为采样间隔依次为0.5秒、0.25秒、0.05秒的波形图控件




使用逻辑控制语句搭建的投掷自动起飞控制逻辑序列




还有就是,年前有天下地干了半天活,感觉非常好。生活中除了工作,还有其他更多有意义的事情。






211
发表于 2014-2-22 01:09 | 只看该作者
最然对软件 编程这些不是很懂~~但看了LZ这些开发的东西很是佩服  希望再接再厉 加油!!!

我个人也比较喜欢折腾这些比如飞机 地面站这些 还是LZ功力高深!!!
212
发表于 2014-2-22 10:11 | 只看该作者
期待中,收费也能接受
213
发表于 2014-3-18 12:32 | 只看该作者
好久没更新了   顶一下
214
发表于 2014-3-18 12:55 | 只看该作者
这种大神帖必须顶啊
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发表于 2014-3-19 13:59 | 只看该作者
有出版本了吗?真的好用付费也是值得的。
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 楼主| 发表于 2014-3-23 01:32 | 只看该作者
本帖最后由 scaple 于 2014-3-23 01:37 编辑

好长时间没来更新拉,用户名密码都差点忘了

新一代的地面站搭建界面,主要为了提高仪表飞行过程中对关键性数据的注重程度






整理了下文档,当中重新画了一下系统的功能框图



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 楼主| 发表于 2014-3-23 01:53 | 只看该作者
601-11 设计的教训

601-11 的目标: 争取以1公斤级别的飞机,达到1小时的续航时间,巡航推重比0.5左右,最大推重比接近1

实际完成后,起飞全重超标,达到1.38kg,通过简单计算,发现携带10000ma电池与携带5000ma电池时,起飞全重相差360g,理论续航时间大致相当。故将设计指标调整为携带5000ma电池。

通过首飞,发现一个重大设计缺陷,前机身侧面投影面积过大,严重降低了垂尾的方向稳定性,从而导致在顶风飞行时极易出现失控现象。













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发表于 2014-3-24 19:30 | 只看该作者
楼主有在用摇杆+APM+数传飞吗?怎么摇杆开始还可以,后面舵机就死机了。
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 楼主| 发表于 2014-3-24 21:12 | 只看该作者
boy-ii-man 发表于 2014-3-24 19:30
楼主有在用摇杆+APM+数传飞吗?怎么摇杆开始还可以,后面舵机就死机了。

数传缓冲区数据堆积,433,Xbee都存在这个问题
收发通道分离可以一定程度上解决


220
发表于 2014-3-25 11:01 | 只看该作者
快一年了 大家还在看效果图哈
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