下周吧!
前面一段时间从零开始,把搭建全新控制站的过程整个重新走了一遍,优化控制站功能及使用是一方面,更重要的另一方面,是为了在重新搭建过程中发现隐藏的bug和改进使用不方便的地方.果然,公式编辑器和瞬发数据处理通道机制当中发现了一个大bug,准确地说是设计缺陷.修复起来有点费力...涉及面有点广。不过花了几天时间把它搞定了。然后还有零零星星各种小bug,使用上别扭的地方...等等等等.
再然后用搭建完成的多轴版gcs飞了一把四轴进行测试验证,到目前为止,我总共飞过3次四轴...为什么没有固定翼呢?因为我的固定翼都炸光了,要么就是设计不成功的飞机.接下来准备设计制造一个全新概念的方案,正在初期准备当中。
四轴测试飞行地面站表现很圆满,表现不错。四轴就一般般了,很难悬停,航线飞得歪歪扭扭。不知道怎么回事,上次飞风还要大,但悬停稳得跟钉子一样。不过这次la n d模式表现不错,比我手动控制强多了。我手动要么是落不下来,要么是砸下来。
手头没有可用匹配的电压传感器,照搬固定翼经验,用的还是最便宜的电池,第一个起落虽然航线歪歪扭扭,但还算是圆满,紧接着飞第二个起落,正在航线上扭着呢,突然机身一歪,掉下来了,没电了......
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