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楼主: 黑蜘蛛
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架高飞控后真的很有效

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 楼主| 发表于 2013-6-17 18:41 | 只看该作者
上一个是降低桨平面之前的测试视频,这一个才是降低后的,不好意思。


欢迎继续阅读楼主其他信息

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 楼主| 发表于 2013-6-17 20:41 | 只看该作者
本帖最后由 黑蜘蛛 于 2013-6-17 20:45 编辑
黑蜘蛛 发表于 2013-6-16 21:14
降低螺旋桨平面前,测试效果。

降低螺旋桨平面后,悬停效果。好像变化不大,比先前多出2分钟,不知是不是更省电了。



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 楼主| 发表于 2013-6-18 07:56 | 只看该作者
降低螺旋桨平面设计-加装到6旋翼后微风下测试


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发表于 2013-6-18 09:26 | 只看该作者
架高飞控的就是防止干扰到磁罗盘而已,其它的改变貌似不必要,降低螺旋桨平面影响不大
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 楼主| 发表于 2013-6-18 12:02 | 只看该作者
sealy 发表于 2013-6-18 09:26
架高飞控的就是防止干扰到磁罗盘而已,其它的改变貌似不必要,降低螺旋桨平面影响不大

是好像影响不大,降低螺旋桨平面的主要原因是:听网上的帖子说,机子的重心应该尽量接近桨平面的中心,比较省电。也不知道是否是真的,就改了一下。
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发表于 2013-6-18 14:29 | 只看该作者
黑蜘蛛 发表于 2013-6-18 12:02
是好像影响不大,降低螺旋桨平面的主要原因是:听网上的帖子说,机子的重心应该尽量接近桨平面的中心,比 ...

会不会是心理因素觉得改了就省点电?
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 楼主| 发表于 2013-6-18 15:21 | 只看该作者
本帖最后由 黑蜘蛛 于 2013-6-18 15:42 编辑
sealy 发表于 2013-6-18 14:29
会不会是心理因素觉得改了就省点电?

那也没准,您帮我分析一下,之前4旋翼起重2.1KG、5000Mah电池飞行时间为10分钟;增加了2个轴变为6旋翼(多了两个电机应该费电吧),由于用料大了,起飞重量也增加了500g,这样起飞重量为2.6KG,相同的电池飞行时间为8分——9:30分钟。我的感觉是增加了电机,增加了重量飞行时间应该减少的很厉害才对。搞不懂了!


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发表于 2013-6-18 17:19 | 只看该作者
不错
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发表于 2013-6-19 15:55 | 只看该作者
黑蜘蛛 发表于 2013-6-18 15:21
那也没准,您帮我分析一下,之前4旋翼起重2.1KG、5000Mah电池飞行时间为10分钟;增加了2个轴变为6旋翼(多 ...

影响电池使用时间的不单单是重量这个因素而已的呀~~比如飞行的高度、外界影响等

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 楼主| 发表于 2013-6-19 19:46 | 只看该作者
请问有谁能介绍一下整机重心与旋转翼平面的设置方法与利弊关系,先谢了!
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 楼主| 发表于 2013-6-22 17:23 | 只看该作者
本帖最后由 黑蜘蛛 于 2013-6-22 18:09 编辑

由于之前的飞控架高设计不太美观,因此又做了第三代改进:高度由原来的15cm改为10cm但稳定效果不如15cm。邪了门了,难道必须得那么高吗?实在不好设计,测试视频增在上传完后再加链接。





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发表于 2013-6-23 09:22 | 只看该作者
路过
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 楼主| 发表于 2013-6-23 10:15 | 只看该作者
黑蜘蛛 发表于 2013-6-22 17:23
由于之前的飞控架高设计不太美观,因此又做了第三代改进:高度由原来的15cm改为10cm但稳定效果不如15cm。邪 ...

今天早上无风测试发现,架高10cm关闭OSD、图传和相机云台,就可以稳定下来。并且进行一次校准(转三圈)后,落地保存校准结果(姿态-悬停切换6次),再次换电池起飞无需再次校准也不会刷锅。下一步测试重点就是看看OSD、图传和相机云台三者到底谁是影响飞控的罪魁祸首?还是都有影响。那就看谁最严重就重点收拾“谁”把!(哈哈,小样,收拾不了你!)
34
 楼主| 发表于 2013-6-24 19:03 | 只看该作者
看看俺高高在上的DOS!

降低到10cm都不行,必须15cm以上,否则就刷锅。

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发表于 2013-6-25 18:14 | 只看该作者
我的神呀。
36
发表于 2013-6-26 09:38 | 只看该作者
LZ的神架高~~相比之前的架高,做工是越来越好了
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发表于 2013-6-26 10:50 | 只看该作者
這樣的架高 太離譜了吧!
我的飛控一樣在機上 gps架高(5~6cm)  注意飛控周遭 別太多線走過..............
38
发表于 2013-6-26 18:08 | 只看该作者
黑蜘蛛 发表于 2013-6-23 10:15
今天早上无风测试发现,架高10cm关闭OSD、图传和相机云台,就可以稳定下来。并且进行一次校准(转三圈)后 ...

感谢 前辈,探路,,我用的也是飞宇,,我也试试看看 效果如何?向知道 您电池是放在下面么?
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发表于 2013-6-26 18:14 | 只看该作者
前辈  突发奇想,,您的电源线是用的 电调板么?会不会是这个产生的干扰?之前论坛 有人怀疑这方面的问题,,您看能否捌线穿进铝管,不用电调板 直接焊接, 不架高  看能否不刷锅,
个人愚见,,架高 对飞控的姿态计算没有什么改变,,更多是电磁干扰 了 飞控
40
 楼主| 发表于 2013-6-26 18:30 | 只看该作者
电池跟机架水平,和云台对应的两一段电池安装板上。
电调困在电机下方,电源电线是困在铝方管的下方,直接焊在了机架中心板下方的电路板上。
并且发现,改为六旋翼以后干扰更厉害了,原来四旋翼时架高10cm就行,而6旋翼后的15cm,低一点都不行。实在是不知所措,飞控价高以后真的很不方便,而且不容易保护飞控。

强烈建议飞宇将磁传感器放在GPS天线上,反正GPS要架高。
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