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楼主: xiao3d
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四轴起飞前抖动,起飞后正常,帮忙分析下原因

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发表于 2014-10-6 07:18 | 只看该作者



看了下视频,很明显的是机臂抖动,原因是你这中心板设计不合理,机臂中心板固定端太软,必须改!

欢迎继续阅读楼主其他信息

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 楼主| 发表于 2014-10-6 09:13 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-10-6 07:18
看了下视频,很明显的是机臂抖动,原因是你这中心板设计不合理,机臂中心板固定端太软,必须改!

中心板是非常结实的,上面一共有十个管夹,正常人用力掰也不会产生形变,这点不用怀疑,而且这套东西原本装在飞越650上的,也会有抖动
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发表于 2014-10-6 09:25 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-10-6 07:18
看了下视频,很明显的是机臂抖动,原因是你这中心板设计不合理,机臂中心板固定端太软,必须改!

那为什么对调一下就不抖了呢?
来自安卓客户端来自安卓客户端
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发表于 2014-10-6 09:40 | 只看该作者
请高手解答
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 楼主| 发表于 2014-10-6 10:23 | 只看该作者
liangjump 发表于 2014-10-6 01:31
很认真的看了此飞控的说明书,应该也是1号电机与2号电机是不用的转向!
但楼主对调1号和2号电调后,为什么 ...

电机的转向决定于电调线于电机线的连接顺序,给电调信号只是给电机不同的转速,不影响电机转向


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 楼主| 发表于 2014-10-6 10:25 | 只看该作者
liangjump 发表于 2014-10-6 01:43
所以大胆假测下,楼主此机只是地面测试,应该是从没上过天!
元芳,请给出结论!

这么抖的也飞了十几次了,虽然起飞前抖,但是上天就不抖了,但就是地面抖动大感觉特别不舒服


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发表于 2014-10-6 11:16 | 只看该作者
如果上天后就不抖了,那么是正常现象,零度飞控的算法比较特殊,我的零度也有类似现象,快要起飞时机身轻微抖动,起飞后就很稳了,我猜测可能是飞控对姿态的修正频率太高,而未起飞时的姿态和起飞后的姿态不同,零度只针对起飞后的稳定能力写算法,所以导致地面时有抖动,大概又和什么累积算法啥的有关系。个人猜测理解,如果有啥不对的希望老鸟拍砖。总之起飞后稳稳得就行,地面有点抖不用管它
28
发表于 2014-10-6 12:44 | 只看该作者
这样抖明显机架刚性不够,上天不抖是因为转速高后超过机架谐振频率了。你换小桨看看,抖动会减弱
29
发表于 2014-10-6 12:49 | 只看该作者
吃甘蔗的恐龙 发表于 2014-10-6 11:16
如果上天后就不抖了,那么是正常现象,零度飞控的算法比较特殊,我的零度也有类似现象,快要起飞时机身轻微 ...

有可能是按照输出功率调整了调节参数,这个学习了。。如果真有用

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 楼主| 发表于 2014-10-6 13:55 | 只看该作者
quentinzt 发表于 2014-10-6 12:44
这样抖明显机架刚性不够,上天不抖是因为转速高后超过机架谐振频率了。你换小桨看看,抖动会减弱

机架的刚性确实是足够的,这个可以保证,抖动是由共振引起的,在一个频率点上振动特别大,过了这个点之后就不抖了,但是我现在只奇怪一点,为什么对换电调线之后就不抖了?


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