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这是什么情况!APM2.6

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楼主
发表于 2014-3-19 21:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[flash][/flash]为啥会这样啊



欢迎继续阅读楼主其他信息

沙发
发表于 2014-3-19 22:05 | 只看该作者
水平校准没做好吧
3
发表于 2014-3-19 22:09 | 只看该作者
不懂,帮顶
4
发表于 2014-3-19 22:31 | 只看该作者
好像是PID参数的问题,450轴距左右的第一次飞使用默认参数就可以。
5
发表于 2014-3-19 22:33 | 只看该作者
LZ 起飞前该做的 校准都做好了吗?
6
发表于 2014-3-20 07:33 | 只看该作者
默i认参数飞成这样,应该是有电调通道接错了吧?
来自安卓客户端
7
发表于 2014-3-20 08:59 | 只看该作者
加电后,先把机子拿在手上推油门让桨转起来(不要推得太高)。机子在手中前后、左右晃动,看看是否有阻力。若没有阻力,说明1、电调BEC线接通道错了。2、桨安反了。
8
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:43 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-3-20 07:33
默i认参数飞成这样,应该是有电调通道接错了吧?
来自安卓客户端

之前通道错了,无法修正前后,但左右用手下压,可以有补偿,现在通道没有错误啊

9
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:44 | 只看该作者
davilong 发表于 2014-3-20 08:59
加电后,先把机子拿在手上推油门让桨转起来(不要推得太高)。机子在手中前后、左右晃动,看看是否有阻力。 ...

前后左右用手下压有阻力,可以感觉到补偿反应,我不是电调供电,是电流传感器供电,1逆时针,2逆时针,3顺时针4顺时针

10
发表于 2014-3-20 10:03 | 只看该作者
本帖最后由 davilong 于 2014-3-20 10:09 编辑
莱布 发表于 2014-3-20 09:44
前后左右用手下压有阻力,可以感觉到补偿反应,我不是电调供电,是电流传感器供电,1逆时针,2逆时针,3 ...

我是APM新手,安在四轴上(原先用的是MWC飞控,已飞了两年了),只用两三天调试就能飞了(遥控器及电调测试就费里很长时间,见我的帖子)。开始是默认参数,再进一步调整PID参数,就可以在客厅里较稳飞行。





11
发表于 2014-3-20 10:26 | 只看该作者
硬件再好!也要调的好才能爽飞
12
发表于 2014-3-20 10:44 | 只看该作者
没调好,
13
发表于 2014-3-20 11:02 | 只看该作者
感觉是PID参数没调好,重刷固件试试,用P是4.875那个默认参数
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发表于 2014-3-20 11:21 | 只看该作者
感觉是PID参数没调好,重刷固件试试,用P是4.875那个默认参数
15
发表于 2014-3-20 13:47 | 只看该作者
默认参数就可以了    安装没问题的话   
P4500  I  调小0.0900   D0.0800  差不多就不会出现你这个情况了
16
发表于 2014-3-20 13:55 | 只看该作者
本帖最后由 周末影像 于 2014-3-20 13:59 编辑

电调肯定有错



QQ图片20140320135259.jpg (22.28 KB, 下载次数: 0)

QQ图片20140320135259.jpg
17
发表于 2014-3-20 14:23 | 只看该作者
肯定哪里出问题了吧  我按泡泡老师的视频安装调试 试飞一次成功
18
发表于 2014-4-5 18:40 | 只看该作者
自毁模式?
19
发表于 2014-4-5 20:22 | 只看该作者
重刷下固件就解决了!
20
发表于 2014-4-5 21:53 | 只看该作者
这种一般是固件刷错了   
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