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不知何原因,六轴PIX飞了30分钟出现多次姿态失控!! 多次都差点炸鸡!

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楼主
发表于 2019-8-25 01:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 188089942 于 2019-8-25 01:34 编辑

下面3张图是第一次出现姿态失控时的姿态图,虽然有点偏离,但是不应该出现这么大幅度的姿态失控。  PID是使用自动调参,我飞的时候确实感觉是PID有点问题,遥控前后飞(Pitch)的时候,姿态并没有一次调整到位,总是会后面再来一个动作给调整回来。
另外一种可能会不会是电机飞行中堵转了,因为我的电调都是刷过BL的。请看视频:




Pitch:

Roll:

Yaw:
下面这两张图是展示六轴上面的飞控和GPS ,我的主控使用了2个减震台,目的一是为了更好的防抖,二是为了让主控的位置定在正中间。










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沙发
发表于 2019-8-25 05:48 | 只看该作者
飞机不稳定就在这空域飞心也太大了,还是多考虑考虑一旦有事的可怕后果吧。
3
发表于 2019-8-25 08:50 | 只看该作者
动力机臂有没有缺相的电机或电调
4
发表于 2019-8-25 10:33 | 只看该作者
姿态都失控成这样了,还在高速路上飞,在居民区里飞,害群之马
5
 楼主| 发表于 2019-8-25 10:42 | 只看该作者
富华 发表于 2019-8-25 10:33
姿态都失控成这样了,还在高速路上飞,在居民区里飞,害群之马

我是飞出去之后才发现, 最后准备降落的那一次姿态失控才发现
6
发表于 2019-8-25 11:58 | 只看该作者
用一个减震板就合适了,以前我有一次要抖,就是用的泡沫胶太软,最后用的3m那种。
来自安卓客户端来自安卓客户端
7
发表于 2019-8-25 12:57 | 只看该作者

pix就要用原版不要用2.48谁用谁后悔
来自苹果客户端来自苹果客户端
8
发表于 2019-8-25 12:59 | 只看该作者
pix对bl固件兼容性很差,悠着点
来自苹果客户端来自苹果客户端
9
发表于 2019-8-25 18:58 | 只看该作者
2.4.8版本飞控硬件问题居多
10
发表于 2019-8-26 06:58 | 只看该作者
拆掉减震板,这种东西是振动放大器,不是减震用的。现在的pixhawk算法不用减震的
来自安卓客户端来自安卓客户端
11
 楼主| 发表于 2019-8-26 13:27 | 只看该作者
event 发表于 2019-8-26 06:58
拆掉减震板,这种东西是振动放大器,不是减震用的。现在的pixhawk算法不用减震的

但是位置不居中了  怎么办
12
发表于 2019-8-26 16:25 | 只看该作者
188089942 发表于 2019-8-26 13:27
但是位置不居中了  怎么办

飞控安装位置没说一定要居中啊
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13
发表于 2019-8-26 16:50 | 只看该作者
加了减震床,时间长了,累计震动误差,让飞控分不清天和地了
14
发表于 2019-8-28 12:30 | 只看该作者
一发现姿态问题就应该返航检查了,你这样继续飞还在这种地区。。。。。自己想吧
飞控不装在中心无所谓,可以输入位置补偿,
你装机的问题也很多,蜂鸣器离飞控太近,
pid姿态还是手动微调一下吧
15
 楼主| 发表于 2019-9-13 12:16 | 只看该作者
cks1052515 发表于 2019-8-28 12:30
一发现姿态问题就应该返航检查了,你这样继续飞还在这种地区。。。。。自己想吧
飞控不装在中心无所谓,可 ...

为什么蜂鸣器不能离飞控太近
我自己调很麻烦  没有远程调参数,每次飞完就要下来用电脑改一下参数。
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