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MWC飞控,油门打到最大,转速还是不够啊,抖得厉害

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楼主
发表于 2012-10-3 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MWC飞控Arduino  ATmega2560+MPU6050+HMC5883L+BMP085
刷的2.1的固件  X600的架子  好盈20A  朗宇X2212 KV980  1045的浆   2200ma 25c 3s电池

电调都单个校过油门行程,单个电机接在接收上拉力足够,什么原因?论坛里好像有人也遇到过这种情况,但没看到解决方法。

油门打满
[flash=500,400]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDU2NjMyMTU2==.html[/media]

这是装了电池在线调,油门抖得厉害
[flash=500,400]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDU2OTI2NTYw==.html[/media]

油门输出不同步,而且会自己掉下来
[flash=500,400]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDU2OTg5NzAw==.html[/media]


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沙发
发表于 2012-10-3 14:32 | 只看该作者
飞机震动很大,把P和D调小,重零开始调 先调P在调i和D
3
发表于 2012-10-3 14:55 | 只看该作者
GYRO数据感觉不对
4
 楼主| 发表于 2012-10-3 18:59 | 只看该作者
还是如此,都想先搞个kk玩下了
5
发表于 2012-10-3 21:32 | 只看该作者
一般认为桨装的有问题.
6
发表于 2012-10-3 23:44 | 只看该作者
首先确定是不是桨有装反
然后楼主看看附加功能那 先把白框框都取消试试 记得改动后要write哦
7
发表于 2012-10-4 00:07 | 只看该作者
P过高
8
发表于 2012-10-4 19:52 | 只看该作者
帮顶
9
发表于 2012-10-6 13:58 | 只看该作者
我碰到过质量差的桨震动大的情况下会这样,测试的时候PID默认已有可以飞
10
发表于 2012-10-20 20:19 | 只看该作者
传感器 Orientation 设置的问题。
看到没有,你的机器在Conf GUI里面显示是倒的(背面)。
严格按照FAQ来,测试保证传感器数据都对了然后再推油门,你没有受伤可算走运了。(我的右手上还有两条疤  )
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